來(lái)源: 中國煤炭報 時(shí)間:2022-07-27 09:08:58
2020年,山西潞安化工集團寺家莊公司投產(chǎn)試運行10年后首次達產(chǎn);發(fā)展史上最難的2021年,公司實(shí)現了安全穩產(chǎn)高產(chǎn);2022年,提前實(shí)現了“雙過(guò)半”目標。
這意味著(zhù)在復雜地質(zhì)條件下,潞安化工集團寺家莊公司應用的大采高一次采全高綜采技術(shù)日趨完善、支架防倒技術(shù)逐漸成熟,實(shí)現了由“摸著(zhù)石頭過(guò)河”向全行業(yè)領(lǐng)先的重大飛躍。
磨合期的跌跌撞撞
一次采全高與放頂煤采煤法相比,具有損失煤量少、回采效率高、工藝簡(jiǎn)單、勞動(dòng)強度小等優(yōu)勢。
據綜采準備隊隊長(cháng)耿立紅回憶,公司在2009年投產(chǎn)試運行時(shí),集團為了“照顧”和“支持”新建礦井,在公司首采的15104工作面投用了一次采全高成套設備。由于寺家莊公司地質(zhì)條件極為復雜,瓦斯含量高、地質(zhì)構造多、影響范圍廣,過(guò)構造已是家常便飯。一次采全高設備投用后,曾經(jīng)一度水土不服。整整10年,它一直“默默無(wú)聞”,沒(méi)有發(fā)揮出自身特長(cháng)。
據生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng)劉波介紹,2021年公司開(kāi)采的15302工作面先后揭露大型向斜構造和陷落柱,走向俯角最大20度,煤層傾角最大15度,其中50架為全巖,影響走向長(cháng)度合計近450米,采煤工作面瞬間變成“采巖工作面”?!懊鎸@種情況,我們束手無(wú)策,甚至給礦領(lǐng)導提出了跳采的建議,即重打一條切巷,進(jìn)行整體搬遷?!眲⒉ㄕf(shuō)。
在工作面坡度、起伏落差不大的情況下,大采高設備完全能達到設計產(chǎn)能。但大部分礦井在采用一次采全高工藝時(shí)均發(fā)生過(guò)擠架、咬架甚至倒架情況,主要原因都是地質(zhì)條件變化。遇地質(zhì)構造或頂板壓力增大時(shí),片幫、冒頂、壓溜時(shí)有發(fā)生,控制不當極易造成倒架。一旦倒架就會(huì )出現多米諾骨牌效應,影響連續數架甚至幾十架,處理起來(lái)難度極大,嚴重威脅回采工作面的安全,制約生產(chǎn)效率的提升。
2009年至2019年,寺家莊公司僅大型倒架事故就發(fā)生了3次,停產(chǎn)時(shí)間均在1個(gè)月以上。
“難題要是能解決,就能提升安全系數,這讓我們這些常年在幾百米井下工作的煤礦工人滿(mǎn)懷期待?!本C采二隊隊長(cháng)喬艷飛說(shuō)。
大采高一次采全高設備落地
“越是難啃的‘骨頭’,越是體現我們價(jià)值的時(shí)候?!痹摴径麻L(cháng)、總經(jīng)理李志平說(shuō)。公司成立了專(zhuān)門(mén)的技術(shù)課題攻關(guān)小組,由李志平任組長(cháng)。
為了弄清弄懂技術(shù)課題的癥結,公司組織機電“大拿”、檢修能手以及實(shí)踐經(jīng)驗豐富的班組長(cháng)、支架工,從熟悉一次采全高設備的基本參數入手,對支架工作阻力、地質(zhì)結構、煤層傾角、煤體以及頂板的硬度系數、工作面來(lái)壓規律等大量數據進(jìn)行分析。同時(shí)通過(guò)一次次的實(shí)踐教訓,一次次的跟班連班、現場(chǎng)寫(xiě)實(shí),公司總結出了煤層傾角增大、采高掌握不好等十大倒架因素。
針對十大影響因素,李志平最先提出了在架與架頂梁之間增加1處防倒千斤的改造方案。不過(guò),任何方案從提出構想到實(shí)際應用,都需要反復試驗。
為了爭取到試驗機會(huì ),公司機電副總經(jīng)理助理張懷慶和同事需要24小時(shí)盯守在井下工作面現場(chǎng),等待和尋找每一個(gè)采煤機的停機間隙,并向當班職工不斷解釋試驗的必要性,以取得支持配合。
“支架升級改造先后有四個(gè)階段,安裝前防倒千斤是1.0版;2.0版是在架與架尾梁再增加1處防倒千斤,俗稱(chēng)后防倒;3.0版是對底調千斤先天設計缺陷進(jìn)行改良,對其液壓管路安裝孔進(jìn)行擴孔并焊接合頁(yè)型蓋板、補平凸出面,既解決操作空間小、維護檢修難的問(wèn)題,又解決了煤粉積存易損的問(wèn)題;4.0版是將單底調千斤改為雙底調模式,增加一個(gè)底調千斤?!鄙a(chǎn)技術(shù)部采煤技術(shù)組組長(cháng)鄭玉春說(shuō)。
那么,這一系列的改良措施是通過(guò)什么原理起到防倒作用呢?
改良前,工作面相鄰支架互相獨立,是“一群散兵”,對工作面復雜條件的適應性差,極易倒架;改良后,通過(guò)前防倒千斤+后防倒千斤+底調千斤聯(lián)合作用,整個(gè)工作面支架變成一個(gè)整體,能靈活自如地應對各種復雜地質(zhì)條件。
“三個(gè)千斤配合使用,移架時(shí)想咋調就咋調,靈活多了,安全也有保障,真是太好了?!币幻Ъ芄け硎?。
從確定方案、丈量尺寸、繪制圖紙、井下試驗到批量制作,全體技術(shù)人員耗時(shí)近3年,反反復復進(jìn)行了400多次試驗,終于啃下了支架防倒這塊“硬骨頭”,讓大采高一次采全高設備在這座高瓦斯突出礦井落地生根,為公司安全穩產(chǎn)高產(chǎn)吃下定心丸。
“大采高支架防倒技術(shù)的突破,既解決了安全隱患,又提升了生產(chǎn)效率,真是一舉兩得?!眴唐G飛表示。
2021年,寺家莊公司創(chuàng )新布局了國內首個(gè)大采場(chǎng)工作面,工作面寬度較之前增加了四分之一、長(cháng)度增加了一倍。這對大采高支架的性能提出了更高要求。為此,該公司與鄭煤機公司合作,專(zhuān)門(mén)為大采場(chǎng)工作面制造了一套全新的大采高設備?,F在,升級版的一次采全高設備正在15115大采場(chǎng)工作面緊鑼密鼓地安裝中。
責任編輯:郝佳麗
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