來(lái)源: 本站 時(shí)間:2021-06-16 09:08:16
?王莊煤礦選煤廠(chǎng)加強技改,提高洗選率,確保精煤顆粒歸倉 每日增效3.5萬(wàn)元;確?;烀侯w粒歸倉,每月增效108萬(wàn)元
王莊煤礦四聯(lián)倉是負責儲存精煤和混煤的大型煤倉,四座大型煤倉矗立在煤礦北面,其中兩座儲存精煤,兩座儲存混煤。
一項只投入2646元成本的技術(shù)改造,減少機頭精煤回煤量,保證精煤顆粒歸倉竟然能產(chǎn)生每日3.5萬(wàn)元的利潤;一項集思廣益的工藝流程改造,提高尾煤洗選率,保證混煤顆粒歸倉,每月產(chǎn)生效益108萬(wàn)元……這樣的“真金白銀”是如何產(chǎn)生的?6月4日,記者深入王莊煤礦選煤廠(chǎng)現場(chǎng),一探究竟。
“前面就是803刮板機,它主要負責將精煤轉載到1801皮帶,再由1801皮帶把精煤源源不斷地運輸到精煤倉?!痹谶x煤廠(chǎng)皮帶走廊上,技術(shù)員張偉邊走邊向記者介紹。
803刮板機是王莊煤礦選煤廠(chǎng)精煤輸送的主要動(dòng)脈,精煤是否能顆粒歸倉,803刮板機起著(zhù)關(guān)鍵性作用?!坝捎谝酝O計的局限性,803刮板機存在煤量大時(shí),有機頭回煤帶入1802混煤皮帶現象,最高時(shí)可帶入精煤100噸/天?!?/p>
“我們粗略算了一筆賬,按照當前煤炭行情價(jià)格,精煤950元/噸,混煤600元/噸?;烊胍粐崜p失大約350元,混入100噸損失高達3.5萬(wàn)元?!?/p>
記者了解到,自推行精益管理以來(lái),王莊煤礦堅持試點(diǎn)先行,經(jīng)過(guò)充分調研和分析,選定選煤廠(chǎng)作為第一批試點(diǎn)單位,選派幫扶小組六人進(jìn)駐選煤廠(chǎng),對標行業(yè)標桿,抓現場(chǎng)強執行,實(shí)現煤炭洗選的精益管理。技術(shù)團隊在分管領(lǐng)導帶領(lǐng)下,嚴格考量生產(chǎn)環(huán)節,針對803刮板機帶回煤進(jìn)入混煤,造成資源浪費的問(wèn)題,進(jìn)行了透徹剖析。
在幫扶小組和技術(shù)人員的共同研究下,提出封堵803刮板機機頭進(jìn)1802皮帶缺口,改造進(jìn)1801(精煤)皮帶溜槽,機頭輪下料直接進(jìn)1801精煤皮帶,攔截漏掉的那些精煤。為了確保技術(shù)改造的可實(shí)施性,該礦選煤廠(chǎng)技術(shù)人員“用數據說(shuō)話(huà)”對改造工程進(jìn)行預算。此次技術(shù)改造需要人工3人,用時(shí)2天,10毫米厚鋼板131千克,估計投入需要2646元,這是成本賬。技改完成后,機頭回煤(精煤)進(jìn)入精煤皮帶,消除浪費,提高精煤產(chǎn)量,每生產(chǎn)精煤1萬(wàn)噸,帶回煤約1%,就是100噸,增加效益約3.5萬(wàn)元。
“看到這個(gè)數字,我們第一時(shí)間跑到分管礦領(lǐng)導那里匯報工作,大家的第一反應就是,這個(gè)事能干!”選煤廠(chǎng)書(shū)記李雪丁回憶起當時(shí)的情景激動(dòng)地說(shuō)。就這樣,一場(chǎng)小小的技術(shù)改造在選煤廠(chǎng)主洗車(chē)間如火如荼地開(kāi)展起來(lái)了?!霸趯?03精煤刮板機改造后,我們從1月24日到1月31日進(jìn)行了一周統計,生產(chǎn)精煤49505噸,減少帶回煤量495噸,增加效益就達15.84萬(wàn)元?!崩钛┒∨d奮地說(shuō)。
在推行精益思想指導下的“算賬文化”大背景下,王莊煤礦選煤廠(chǎng)除了改造803刮板機,確保不漏掉一粒精煤外,還優(yōu)化洗選工藝,提高尾煤利用率,從而提高了混煤產(chǎn)量。
“以前,原煤分級篩脫泥水中的原煤,由于粒度較小,灰份在(15%—18%)左右,較原煤偏低,與TSS尾煤一同經(jīng)高頻篩脫水后,按尾煤進(jìn)行處理,經(jīng)濟效益低?!睆垈フf(shuō)道。
圍繞這一難題,該礦選煤廠(chǎng)充分發(fā)揮了“人人都是經(jīng)營(yíng)者、個(gè)個(gè)都是效益源”的集體智慧,通過(guò)分析研判,確定了先通過(guò)延長(cháng)原煤分級篩脫泥水管路,經(jīng)閥門(mén)控制后分配至技改后新安裝的高頻篩進(jìn)行脫水處理,利用閥門(mén)關(guān)閉TSS尾煤管路的通道,實(shí)現新396高頻篩單獨處理原煤分級篩脫泥水,同時(shí)不影響原有生產(chǎn)工藝;再將弧形篩篩篦由原有的0.75毫米改為0.5毫米,可有效減少煤泥產(chǎn)量,同時(shí)篩前給料溜槽與805混煤皮帶溜槽連接,實(shí)現篩前物料可直接進(jìn)入混煤皮帶,從而提高混煤產(chǎn)量。
該廠(chǎng)成本核算專(zhuān)職人員算過(guò)一筆賬,此次改造6毫米厚的鋼板需要150千克,DN377管道需要2.5米,DN350閥門(mén)需要一個(gè),需要4個(gè)人干6天,需要成本10584元,技術(shù)人員在干中學(xué),在學(xué)中干,充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性?!拔覀冊诟脑焱瓿蛇\行一段時(shí)間后,根據自身開(kāi)車(chē)運行情況,現在是每小時(shí)可增加混煤產(chǎn)量10噸,剔除每日檢修時(shí)間和停機時(shí)間大約運行18個(gè)小時(shí),以混煤600元/噸,尾煤400元/噸計算,可增加200元/噸的效益,一個(gè)月可產(chǎn)生效益108萬(wàn)元?!睆垈Α八阗~”帶來(lái)實(shí)打實(shí)的收獲無(wú)比自豪地說(shuō)。
在王莊煤礦選煤廠(chǎng)推行“算賬文化”的過(guò)程中,干部員工迅速跟進(jìn),主動(dòng)適應,方向找得準、步子邁得齊,提高了自上而下參與的積極性,開(kāi)源與節流雙管齊下,實(shí)打實(shí)省出真金白銀,使源源不斷的效益,成為王莊煤礦高質(zhì)量發(fā)展的“底氣”。
(文 孟濤濤 矯治)
責任編輯:崔婷婷
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