來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-10-07 10:42:32
今年以來(lái),煤基精細化學(xué)品公司緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標,加強精細化管控,推行降本增效項目管理,最大限度提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。
對標提升,“管”住成本。該公司與天脊集團、煤基合成油公司開(kāi)展對標,利用四舉措降低消耗。一是降低煤耗,由三臺爐運行減少為一臺爐運行,噸氨耗煤由1.33噸降低至0.24噸。目前,該公司正通過(guò)引140蒸汽及實(shí)施凈化加熱爐產(chǎn)蒸汽技術(shù)改造項目,實(shí)現停用鍋爐裝置,全年預計減少用煤1萬(wàn)噸。二是降低電耗,通過(guò)停用空分裝置、化產(chǎn)裝置、兩臺鍋爐等,噸氨耗電由2101度降低至1670度,全年預計減少用電量2000萬(wàn)度。三是降低水耗,通過(guò)停用空分裝置、兩臺鍋爐,噸氨耗水由31.17噸降低至22.9噸。四是減少材料備件支出,系統改造后,部分裝置停用,化工原材料、備件等費用降低。
開(kāi)源節流,“省”出效益。該公司利用凈化車(chē)間原精脫硫界區改造前廢棄的爬梯和箟子板給凈化空壓機進(jìn)口過(guò)濾器水泥框架制作樓梯,利用閑置的角鐵、槽鋼等型材,將拉回維修廠(chǎng)房?jì)鹊挠欣脙r(jià)值的型材,預制出長(cháng)方形框架,裁剪出短節焊接成護欄。組織尾氣管線(xiàn)改造,配置的管道材料全是料場(chǎng)找的廢舊管道及庫存閑置管道,且全程自主檢修。
堅持創(chuàng )新,“挖”出潛力。該公司實(shí)施技術(shù)改造解決PSA提氫工序尾氣放空問(wèn)題,上半年實(shí)現尾氣替代燃料氣及尾氣外售,尾氣替代燃料氣后平均每小時(shí)提高液氨產(chǎn)量約 0.5 噸,每小時(shí)回收馳放氣約4000方;通過(guò)改造凈化加熱爐及凈化裝置部分設備設施,產(chǎn)出2.5MPa飽和蒸汽,蒸汽通過(guò)管道送至合成氨使用,可以完全停用鍋爐裝置;針對生產(chǎn)現場(chǎng)高耗能電機,自主更換28臺節能電機;通過(guò)廢鍋排污回收,把合成氨兩臺廢鍋的連續排污回收到蒸發(fā)冷作為補水,每小時(shí)節約脫鹽水約2噸。
(文 李華靜)
責任編輯:李世臣
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