來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-09-27 09:00:46
近日,記者在余吾煤業(yè)公司召開(kāi)的9月份月度經(jīng)營(yíng)分析例會(huì )了解到,該公司選煤廠(chǎng)在與2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標對標對表中發(fā)現,今年與去年同期對比,1至8月份,入洗原煤增加79.8萬(wàn)噸,消耗重介質(zhì)粉減少1783.5噸。取得這樣的成績(jì),與該廠(chǎng)積極貫徹落實(shí)精益思想指導下“算賬”文化和對標挖潛分不開(kāi)。
相較2022年同期,余吾煤業(yè)公司選煤廠(chǎng)為何會(huì )在產(chǎn)量增加的情況下,重介質(zhì)粉反而減少了,帶著(zhù)這一疑惑,記者在選煤廠(chǎng)進(jìn)行了深入采訪(fǎng)。
“今年以來(lái),我們將精益化管理作為深入推進(jìn)管理提升的重要載體和解決問(wèn)題、改進(jìn)薄弱環(huán)節的重要手段,精準發(fā)力,持續改進(jìn),全面強化成本管控?!庇辔崦簶I(yè)公司選煤廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)何小龍向記者介紹了他們的一些想法和做法。
該廠(chǎng)堅持以強化現場(chǎng)管理為發(fā)力點(diǎn),緊緊圍繞向現場(chǎng)和設備要效益這一中心工作,以解決目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在的主要問(wèn)題為主線(xiàn),強化生產(chǎn)成本管控,算精賬、算細賬、算大賬,提升精煤回收率,激活降本增效大能量。
“1#、2#洗選系統關(guān)鍵洗選設備:重介設備旋流器、產(chǎn)品脫介篩、磁選機等經(jīng)過(guò)多年運行,出現了不同程度的磨損、老化,性能下降,嚴重制約了洗選效率及洗選成本的控制……”年初,洗選設備老化這一問(wèn)題就引起了該廠(chǎng)的高度重視,可是一邊是產(chǎn)量,一邊又是設備老化,怎么辦?該廠(chǎng)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,攻關(guān)小組經(jīng)過(guò)討論和調研后,認為需合理調配檢修時(shí)間,逐臺對關(guān)鍵洗選設備進(jìn)行檢修、更換,從系統上解決生產(chǎn)能力問(wèn)題,實(shí)現洗選效率最大化。
這一方案說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,但施工過(guò)程卻充滿(mǎn)了艱辛。余吾煤業(yè)公司選煤廠(chǎng)技術(shù)副隊長(cháng)孫健至今仍記憶猶新:“接到檢修任務(wù)后,我們精準施策,倒排工期、通力配合,利用休息時(shí)間就完成了檢修方案編制工作。為在第一時(shí)間解決檢修出現的問(wèn)題,干部和員工心往一處想,勁往一處使,每天都工作十幾個(gè)小時(shí),在現場(chǎng)定方案、提標準、盯工期、盯質(zhì)量、盯進(jìn)度……”短短6個(gè)月的時(shí)間,在不影響正常生產(chǎn)的情況下,陸續對1#、2#系統沖水溜槽、末煤離心機、產(chǎn)品脫介脫水篩、磁選機,以及3#系統重介旋流器、塊煤離心機等10余臺關(guān)鍵設備和部分工藝管道進(jìn)行了大修更換,既增加了洗選系統的彈性,又整合了系統的流程,還提高了全廠(chǎng)的生產(chǎn)預控能力,消除了重介工藝系統的跑冒滴漏,提升了重介洗選系統的小時(shí)入洗量,洗選介耗也控制在年度指標奮斗值以下。
“精煤灰分要控制在10.5%到10.9%之間,浮選段把入料濃度控制在100克/升,重介段把合格介質(zhì)煤泥含量控制在30%以下……”9月21日,在余吾煤業(yè)公司選煤廠(chǎng)調度會(huì )上,該廠(chǎng)黨支部書(shū)記申杰再次提醒各車(chē)間控制好洗選指標。
該廠(chǎng)在確保各項洗選指標達標的基礎上,從預算、生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節入手,全面開(kāi)展成本管理。對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大型材料、小型配件等必需材料,由專(zhuān)門(mén)人員現場(chǎng)監督考核,并將成本測算指標逐級分解落實(shí)到每個(gè)工作流程、每個(gè)崗位、每名員工,杜絕大手大腳現象,實(shí)現成本控制精益化。廠(chǎng)調度室則統一調配,合理組織生產(chǎn),堅決杜絕開(kāi)空車(chē)的現象。
同時(shí),該廠(chǎng)加強機電設備日常巡檢和維護保養,全力保障機電設備的正常運行,并針對3#擴能系統脫介工藝等制約小時(shí)入洗量的“卡脖子”難題一一展開(kāi)攻關(guān),為穩產(chǎn)高產(chǎn)打牢基礎。1—8月份,由于煤基清潔能源公司需求旺盛,選煤廠(chǎng)3#擴能系統一度滿(mǎn)負荷運行,為此,該廠(chǎng)針對3#擴能系統脫介工藝進(jìn)行優(yōu)化改造,使介耗降至最低。特別是進(jìn)入7月份以后,噴吹煤市場(chǎng)活躍,該廠(chǎng)更是積極搶抓市場(chǎng)回升機遇,實(shí)字當頭、鉚勁發(fā)力抓生產(chǎn),3個(gè)洗選系統基本達到滿(mǎn)負荷運行?!半S著(zhù)原煤入洗量的增加,脫介設備的維護及成本過(guò)程的管控就更顯得尤為重要。我們找準效益關(guān)鍵點(diǎn)所在,把好原煤入洗關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)、設備安全關(guān)等環(huán)節,一點(diǎn)一滴降低從源頭把控重介質(zhì)粉的消耗?!焙涡↓堈f(shuō)。
降本增效,只有進(jìn)行時(shí),沒(méi)有完成時(shí)。選煤廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)何小龍信心滿(mǎn)滿(mǎn)地說(shuō):“我們將持續推進(jìn)精益化管理,推動(dòng)各類(lèi)資源要素向主責主業(yè)集中,在實(shí)干中‘算賬’,讓成本‘瘦身’,為效益‘增肥’,實(shí)現利潤最大化?!?/p>
(文 劉明星 常偉 王亞?。?/p>
責任編輯:李世臣
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