來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2021-12-17 10:52:04
實(shí)行能源消費強度和總量雙控,是黨中央、國務(wù)院加強生態(tài)文明建設、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要制度性安排,是推動(dòng)實(shí)現“碳達峰、碳中和”目標的重要抓手。為了做好能耗雙控工作,高河能源按照“系統思維、統籌規劃、綜合施策、節約優(yōu)先、協(xié)同推進(jìn)”的原則,努力做到效能優(yōu)先和穩定發(fā)展相結合,普遍性與差別化相結合,進(jìn)一步完善了能耗雙控制度和工作舉措,既盡力而為,又實(shí)事求是,吹響了堅決打好打贏(yíng)能耗雙控攻堅戰的號角。
協(xié)調統籌保障落實(shí)
構建能耗雙控目標體系。該公司成立能耗雙控組織機構,編制了《能耗雙控行動(dòng)方案》,層層分解目標,加強責任評價(jià)考核,確保逐條節能措施累加總量高于節能下降量,以盡可能少的能源消耗支撐企業(yè)持續健康發(fā)展;完善能量計量和監測體系,確保數字準確可靠,根據能源統計數據按月度對目標完成情況進(jìn)行分析,對于未達成的及時(shí)分析原因、找出解決辦法;強化宣傳引導和專(zhuān)題培訓,動(dòng)員全員參與,落實(shí)綠色發(fā)展理念,加快形成資源節約、環(huán)境友好的生產(chǎn)方式。
聚焦發(fā)力、精準施策,抓好“洗煤、電力、熱力、油脂”關(guān)鍵。在洗煤方面,采取控制洗選密度,減少粗顆粒進(jìn)入浮選,提高精煤回收率;添加重介旋流器分選密度及固液比穩定性監測系統,降低介質(zhì)消耗;對浮選機進(jìn)行改造,提高浮選機刮泡速率,防止煤泥水中跑煤等措施降低能耗。
在電力方面,加強設備運行管理,保持最佳運行工況,根據生產(chǎn)要求、設備狀況和運行狀況,制定詳細維修、檢查計劃,通過(guò)提高設備的完好率降低電耗;優(yōu)化生產(chǎn)、運輸線(xiàn)路開(kāi)??刂乒に?,減少設備空運轉;根據實(shí)際需要配備功率相當的機械設備,杜絕高耗低效、“大馬拉小車(chē)”現象發(fā)生。比如,通過(guò)提高主排水泵排水效率,優(yōu)化采掘工作面運輸系統,實(shí)現綜采工作面乳化液變頻運行,降低酒村風(fēng)井空壓機房和中央空壓機運行時(shí)長(cháng),更換高耗能電機,降低主運輸皮帶空載運行時(shí)長(cháng),提高副井罐籠利用率等措施降低能耗等。
在熱力方面,通過(guò)加大對各供暖區域的巡查力度,減少熱水損耗;加大對管溝內、實(shí)埋管路、架空管路等管路的排查和檢修,減少熱源損失;逐步采用空調機組供熱,減少空房間熱源損耗等措施減低能耗。在油脂方面,通過(guò)合理安排車(chē)輛裝載物料數量,減少車(chē)輛空車(chē)運行次數;合理選用車(chē)輛,符合小車(chē)運輸的設備在非特殊情況下嚴禁用大車(chē)運輸;安裝柴油過(guò)濾裝置,有效過(guò)濾雜質(zhì),提高燃油品質(zhì)等措施降低能耗。
2022年高河能源能耗雙控目標是,能耗強度、總量較2020年下降8%,“十四五”期間能耗強度和能耗增量確保完成國家、集團下達的目標任務(wù),力爭能耗強度下降18%,要實(shí)現這一目標,在能耗雙控這場(chǎng)大考中交出滿(mǎn)意答卷,仍需要主動(dòng)擔當、積極作為、壓實(shí)責任,久久為功。
“耗能大戶(hù)”率先領(lǐng)跑
高河能源洗煤廠(chǎng)是地面重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節,主要負責礦井原煤的存儲、轉運和洗選加工。洗煤過(guò)程中需投入的生產(chǎn)成本主要包括電耗、介耗、藥耗、材配費和維修費,其中,電耗占比很大。
與時(shí)間賽跑,啃下“硬骨頭”。洗煤廠(chǎng)從優(yōu)化關(guān)鍵環(huán)節入手,提高設備運轉能效。該廠(chǎng)主洗車(chē)間有兩個(gè)水泵,這兩個(gè)水泵電機功率相同都為280千瓦,分別負責主廠(chǎng)房振動(dòng)篩上噴水和全廠(chǎng)設備循環(huán)用水。兩臺水泵運行時(shí)間與洗煤時(shí)間同步,正常洗煤每天運行時(shí)間不低于16個(gè)小時(shí)。當末煤入洗時(shí),由于運行設備多,需同時(shí)啟動(dòng)方可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。但是,當只入洗塊煤時(shí),只有塊煤系統運行,兩臺水泵同時(shí)啟動(dòng)就會(huì )造成資源浪費。因此,洗煤廠(chǎng)決定進(jìn)行技術(shù)改造,將兩臺水泵出水管路用新管路并連在一起,這樣,當只運行塊煤系統時(shí),通過(guò)管路上閥門(mén)的調節,就可以達到“一泵兩用”的效果,從而減少水泵的運行時(shí)間,降低電耗。
優(yōu)化TBS分選系統,減少磨損,降低開(kāi)機率。在塊煤洗選系統運行時(shí),塊煤脫泥產(chǎn)生的煤泥水因粒度大且含有大量的低灰組分,需要再次進(jìn)入末煤系統中循環(huán),將煤泥分選出來(lái),這樣就造成了末煤系統開(kāi)機率高,不僅加快了設備磨損,而且增加了電耗。該廠(chǎng)通過(guò)在塊煤煤泥水管路上增加一個(gè)三通和兩個(gè)氣動(dòng)閥門(mén),在塊煤系統單獨運行時(shí),通過(guò)閥門(mén)調節將這部分塊煤煤泥直接引入TBS系統,經(jīng)TBS系統分選達到既降低煤泥灰分,又減少末煤系統運行的目的。
高河能源礦井供電系統主要為主通風(fēng)系統、壓風(fēng)系統、主排水系統、瓦斯抽放系統、提升系統、主運輸系統等。根據礦井生產(chǎn)需要,用電負荷持續增加,設備耗電量也在不斷加大。
“避峰填谷”巧用電,“節電降耗”降成本。充分利用“峰谷”用電的價(jià)格差,制定“峰段不生產(chǎn),平段少生產(chǎn),谷段全運行”的生產(chǎn)辦法,并實(shí)施專(zhuān)門(mén)的“避峰填谷”時(shí)間表,把設備檢修盡可能安排在峰期進(jìn)行,打好設備檢修和節能降耗的時(shí)間差。通過(guò)合理制定大型設備檢修運行時(shí)間和對生產(chǎn)設備運行管理,將峰期用電量保持在10%以下,低谷時(shí)段用電量保持在45%以上;實(shí)施前皮帶每日空載運行時(shí)長(cháng)約1.49小時(shí),實(shí)施后皮帶空載運行時(shí)長(cháng)約0.47小時(shí),空載運行時(shí)長(cháng)減少1.02小時(shí),空載時(shí)長(cháng)減少68%。
下一步,高河能源持續探索能耗雙控的新路徑,強化技改力度,提升能源效率,以綠色發(fā)展倒逼創(chuàng )新升級,實(shí)現企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(文/圖 韓健 連雅男)
責任編輯:李世臣
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