來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2021-11-22 10:48:39
百萬(wàn)噸級膏體充填開(kāi)采項目作為一張閃亮的“綠色名片”,是高河能源深入實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)的生動(dòng)實(shí)踐,也是“在轉型發(fā)展上率先蹚出一條新路來(lái)”的努力探索。
一年來(lái),高河能源完成了集團首個(gè)充填開(kāi)采工作面E1302的充填面回采和收尾工作,通過(guò)不斷優(yōu)化調整生產(chǎn)組織、優(yōu)化升級充填工藝、優(yōu)化改造隔離工藝,實(shí)現從摸索探路到穩定運行,從5天三刀煤一個(gè)循環(huán)到2天四刀煤一個(gè)循環(huán),高效率、高標準、高質(zhì)量,真正實(shí)現了“矸石零排放”“地表零沉降”“水體零破壞”。
以綠色充填謀發(fā)展新優(yōu)勢
在“碳達峰、碳中和”的戰略背景下,高河能源堅持“綠水青山也是金山銀山”的發(fā)展理念,把綠色轉型低碳發(fā)展作為長(cháng)遠大計,在綠色充填開(kāi)采方面持續發(fā)力,致力于走綠色、高效、安全、可持續發(fā)展之路。
綠色充填開(kāi)采是煤炭開(kāi)采工藝的變革,是將煤礦產(chǎn)生的矸石、電廠(chǎng)廢棄物粉煤灰等資源化利用的現代綠色采礦技術(shù)。自2020年4月開(kāi)始,高河能源充填開(kāi)采系統組織井上下膏體試生產(chǎn),一直到2021年10月25日,完成E1302充填工作面回采,累計完成157個(gè)采充循環(huán),充填推進(jìn)390米,充填采煤48.8萬(wàn)噸,充填膏體27.7萬(wàn)方,復用矸石37.3萬(wàn)噸。根據地表沉陷觀(guān)測,目前地面控制效果佳,沒(méi)有發(fā)現裂縫等情況,地面建構筑物得到良好的保護。
2021年4月1日,高河能源宣布成立充填開(kāi)采專(zhuān)業(yè)化隊伍,擁有豐富理論知識和充填經(jīng)驗的李雙利被任命為充填開(kāi)采隊隊長(cháng)。8個(gè)月以來(lái),他帶領(lǐng)120名員工不斷攻堅克難、優(yōu)化生產(chǎn)組織、探索最優(yōu)充填工藝,培養了一個(gè)又一個(gè)技術(shù)尖兵。
剛成立的充填開(kāi)采隊是一個(gè)擁有70%新工人的隊伍,面對新工藝、新技術(shù),他們手足無(wú)措?!盀榱俗屝鹿と丝焖偾依卫握莆赵摷夹g(shù),我們用以‘老’帶‘新’、以‘一’帶‘多’的方式, 讓老員工充分發(fā)揮‘傳幫帶’作用,讓新員工不斷從實(shí)踐操作中總結經(jīng)驗,加強個(gè)人技能學(xué)習?!崩铍p利說(shuō)。
隔離充填工是該隊唯一的工種,每一個(gè)人既是隔離工,也是充填工,還是檢修工,“一人多崗”的模式不僅使人員分配做到最佳,而且大大提高了工作效率。
膏體是充填最重要的材料,膏體的好壞取決于充填材料配比。為了得到最好的材料配比,膏體充填實(shí)驗室因此誕生。
“膏體充填實(shí)驗室是膏體充填站的重要組成部分,實(shí)驗室的建立,讓我們可以實(shí)現常用原材料時(shí)時(shí)檢測、檢測結果快速獲得、膏體料漿分批檢測等。還能通過(guò)實(shí)驗室和現場(chǎng)、井上和井下、理論和實(shí)際的深入聯(lián)系和反饋,更好地指導充填配料、服務(wù)充填生產(chǎn)?!鄙a(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng)郭子程說(shuō)。
以技術(shù)創(chuàng )新謀競爭新優(yōu)勢
綠色智能、安全高效,已成為礦井可持續發(fā)展的時(shí)代要求,致力創(chuàng )新驅動(dòng)、加快轉型升級,成為礦業(yè)繁榮發(fā)展的必然選擇。如何進(jìn)一步提升工作效率,創(chuàng )造更好的成績(jì)?答案不言而喻,就是創(chuàng )新。
高河能源始終積極踐行精益思想指導下的“算賬”文化,以成本和效率為出發(fā)點(diǎn),在“降”字上下功夫,在“增”字上想辦法。
割煤、隔離、充填是充填開(kāi)采提產(chǎn)達標最重要的組成部分,而堵管和漏漿是充填過(guò)程中存在的最大問(wèn)題。為全面杜絕端頭尾隔離漏漿問(wèn)題,保證充填開(kāi)采穩步推進(jìn),高河能源不斷優(yōu)化隔離工藝,升級隔離體系。
“我們首先加強頂部隔離,對廢舊隔離布進(jìn)行再利用,消除頂板滲水通道,避免了在充填過(guò)程中滲水導致的漿體離析;其次加強底部隔離,清除下隔離側向壓力,降低了底隔離滲漿的風(fēng)險;最后強化角隔離,針對端頭尾隔離角進(jìn)行二次防護。通過(guò)這三項隔離優(yōu)化,形成了凹型隔離防護圈,實(shí)現了端頭尾隔離‘零漏漿’,全面提升了充填隔離質(zhì)量?!背涮铋_(kāi)采隊孛一峰說(shuō)。
隔離布規格的調整是優(yōu)化隔離工藝、提質(zhì)增效的舉措之一?!拔覀儾捎么蟪叽绺綦x布做隔離,有效減少了隔離搭接環(huán)節工作量和風(fēng)筒膠使用量,每組隔離由單班15架提升至25架,隔離組數由最初的12組縮減至8組,單組隔離效率提升66.7%?!崩铍p利說(shuō)。
為提高月度充填產(chǎn)量,減少單循環(huán)用工數,提高充填效率,降低噸煤材料成本投入,2021年6月,生產(chǎn)技術(shù)部通過(guò)材料革新,將頂板的雙層金屬網(wǎng)調整為柔性網(wǎng),不僅取得了較好的護頂效果,而且降低材料成本20.1%,平均每循環(huán)用工減少27.5個(gè),效率提升78.6%。
節能降耗、降本增效、充分發(fā)揮創(chuàng )新力量,將極大提升降本增效的效果。高河能源一直努力在效率和成本中尋找平衡,不斷優(yōu)化充填體系,加快設備技改、系統升級,實(shí)現效益最大化。
以敢闖敢拼謀創(chuàng )新新優(yōu)勢
自黨史學(xué)習教育開(kāi)展以來(lái),充填開(kāi)采隊將黨史學(xué)習教育和落實(shí)精益思想指導下的“算賬”文化相結合,力促班組核算機制落地。建立“班組創(chuàng )新小組”,制定符合實(shí)際的創(chuàng )新獎懲制度等措施,極大地激發(fā)了員工參與創(chuàng )新的積極性和主動(dòng)性。
“付華強式清帶器”就是在這樣的背景下應運而生。為解決大皮帶原有U型清帶器容易因中間卡絆煤矸造成清帶器失效的弊端,付華強帶領(lǐng)班組成員,發(fā)揮大家的創(chuàng )造力,創(chuàng )新研制出該裝置。
原來(lái),E1302工作面機頭尾落差15米,膏體墻在凝固過(guò)程中滲出大量水分加上生產(chǎn)過(guò)程中設備中的冷卻水、噴霧水、底溜水全部匯聚在煤流中,會(huì )造成皮帶帶回煤支起U型清帶器進(jìn)而導致失效,極大地制約了礦井運輸系統安全。
“我們利用杠桿原理,通過(guò)在原U型清帶器轉軸連接一個(gè)小清帶器制作而成,這樣不僅可以有效避免U型清帶器卡絆煤矸導致的清煤不全現象,而且可以防止煤炭在機尾滾筒積聚,保護運輸系統的平穩運行?!背涮铋_(kāi)采隊付華強說(shuō)。
在綠色充填開(kāi)采過(guò)程中,充填漿體需要在地面進(jìn)行攪拌配比,通過(guò)管路長(cháng)距離輸送至井下充填。長(cháng)距離的輸送,會(huì )造成堵管風(fēng)險。一旦發(fā)生堵管,管路漿體會(huì )在2個(gè)小時(shí)后失去流動(dòng)性,時(shí)間越長(cháng),解決難度就會(huì )越大,我們必須保證在2個(gè)小時(shí)黃金時(shí)間內解決,否則將對充填開(kāi)采效率造成極大的影響。
該隊技術(shù)人員變難題為課題,積極研究管路快速疏通裝置?!拔覀冊趯?shí)驗中,發(fā)現正向沖擊疏通法效果不明顯,于是我們科學(xué)計算壓力,在保障安全的前提下,在井下精確布置打壓點(diǎn),創(chuàng )新制作反向打壓裝置。在經(jīng)過(guò)多次的實(shí)驗和驗證后,該管路快速疏通裝置能夠在1.5個(gè)小時(shí)內順利完成管路疏通工作,應用效果良好,有效保證了充填開(kāi)采系統的穩定可靠,目前該裝置已經(jīng)申請國家發(fā)明專(zhuān)利?!必靡环逭f(shuō)。
除此以外,還有創(chuàng )新尾梁回撤工藝,充分利用力學(xué)原理和支架原有結構,科學(xué)設置回撤角度,回撤時(shí)間從常規的5個(gè)循環(huán)縮短至3個(gè)循環(huán)完成回撤,效率提升67%;優(yōu)化充填支架下隔離板結構,解決了支架滑道開(kāi)裂導致的下隔離板倒伏問(wèn)題,避免了支架升井大修,為下一個(gè)充填工作面的設備安裝贏(yíng)得了時(shí)間。
隊組成立以來(lái),充填開(kāi)采隊單循環(huán)用工由205工減少為170工,勞動(dòng)生產(chǎn)效率提升20.6%,班組員工提出合理化建議20條,應用并促進(jìn)現場(chǎng)改進(jìn)5處。
(文/圖 雷淼淼 連雅男)
責任編輯:李世臣
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