來(lái)源: 本站 時(shí)間:2020-08-10 16:46:52
修舊利廢是降本增效的重要手段,特別是大宗設備的維修復用,可以降低生產(chǎn)成本,縮短維修時(shí)間,合理組織生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率。今年4月,司馬煤業(yè)綜采安裝隊8名技術(shù)工人,攻克技術(shù)難點(diǎn),自主維修液壓支架,僅用22天就保質(zhì)保量完成維修任務(wù),節約維修費用100余萬(wàn)元,實(shí)現公司生產(chǎn)組織的順利銜接。
最近,這22組支架在1217工作面順利安裝完畢,筆者走進(jìn)該公司綜安隊,了解了那段感人至深的經(jīng)歷——
立下軍令狀
4月初,該公司1209工作面結采回撤,為做好生產(chǎn)銜接,決定將1209工作面的液壓支架全部用于待采的1217工作面。
由于1217工作面切眼較1209工作面多出34米,需補充22組液壓支架。經(jīng)過(guò)充分調研,綜合考慮維修費用、工程進(jìn)度、設備條件等多種因素,該公司決定對擱置在工業(yè)廣場(chǎng)的20多組支架進(jìn)行維修復用,并且須在1個(gè)月內完成,經(jīng)過(guò)考量,這項工作最終落在了綜采安裝隊身上。
綜采安裝隊是一支敢打、敢拼、敢亮劍,勇于挑戰困難的鋼鐵隊伍,他們不僅具備豐富的安裝回撤經(jīng)驗,更是維修設備的“行家里手”,被譽(yù)為全礦修舊利廢的先鋒隊組。但是,面臨這么艱巨的任務(wù),他們還是第一次。
因為,這20多組液壓支架已經(jīng)塵封很久,出現了不同程度的老化,銷(xiāo)子、U型卡銹蝕嚴重,支架底部積炭厚實(shí),每組支架“里子”隱藏著(zhù)什么問(wèn)題都是未知數,對維修人員的專(zhuān)業(yè)技能提出巨大挑戰,能否維修復用,他們心里著(zhù)實(shí)沒(méi)底。
時(shí)任該隊隊長(cháng)的吳連勇接到維修任務(wù)后,立即組織精干人員召開(kāi)會(huì )議討論部署檢修任務(wù)。
當時(shí),綜安隊正在1109工作面三班組織原煤配采工作,隊組勞動(dòng)組織,人員配備基本處于滿(mǎn)負荷運轉,盡管時(shí)間緊、任務(wù)重,人員緊張,但吳連勇還是抽調了張志芳等8名技術(shù)骨干負責液壓支架維修工作。
“只有1個(gè)月時(shí)間,你們要克服一切困難,既不能維修一半掉鏈子,更不能延誤生產(chǎn)進(jìn)度!”吳連勇給張志芳等人下了“軍令狀”。
吃盡苦中苦
有著(zhù)27年工作經(jīng)驗的共產(chǎn)黨員張志芳在關(guān)鍵時(shí)刻挑起了重擔,他制定維修方案,任務(wù)分解到人,協(xié)調維修場(chǎng)地,統籌需更換的材料。
維修過(guò)程從開(kāi)始就遇到攔路虎。第一組支架在排查中就遇到了尾梁柱損壞的問(wèn)題,從清洗、維修、復檢整整用了兩天時(shí)間,這樣的進(jìn)度讓大家捏了一把汗,按此進(jìn)度,一個(gè)月時(shí)間根本不夠用。
為了節約時(shí)間,他們統籌安排每個(gè)人的工作,力求各司其職,同步推進(jìn)。有著(zhù)豐富焊接制作經(jīng)驗的董世曉、李錄兵、孟晉兵負責制作工具,減少借工具浪費的時(shí)間,井下支架工崔虎廷、王鵬、王劍安裝回撤經(jīng)驗豐富,負責問(wèn)題排查和修復,電工李鑫負責乳化液泵供液工作;人員短缺,就主動(dòng)延長(cháng)工作時(shí)間;時(shí)間緊張,就輪換著(zhù)吃干糧;下雨天,搭個(gè)簡(jiǎn)易篷布,衣服濕了又干,干了又濕,手套換了一副又一副;四月的天氣冷暖無(wú)常,竟然下起了“桃花雪”,氣溫驟降,他們依然堅持戶(hù)外干活,該公司攝影師程林超恰好去工業(yè)場(chǎng)地拍雪景,被他們的精神打動(dòng),忍不住按動(dòng)下手中的快門(mén)為他們拍下了一張張意義非凡的“工作照”。
正如張志芳所預料的,維修工作進(jìn)展順利,從兩天一架到一天兩架,他們的技術(shù)越來(lái)越嫻熟,維修速度越來(lái)越快,曾經(jīng)的攔路虎在這些“老醫生”眼里都變成了紙老虎。
綜采安裝隊隊長(cháng)吳連勇經(jīng)常到現場(chǎng)跟班,及時(shí)了解工程完成情況,進(jìn)行質(zhì)量把關(guān);機電部為材料、配件供應、供電等工作開(kāi)啟了綠色通道,簡(jiǎn)化審批流程,提供專(zhuān)職起吊司機,進(jìn)行聯(lián)合作戰,做好后路服務(wù);安監處安全員緊盯現場(chǎng),對維修工作進(jìn)行嚴格檢查,保證了整個(gè)維修過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一例人員和機械事故。
創(chuàng )出新發(fā)明
在這次維修任務(wù)中,他們發(fā)明了支架千斤快速升降輔助安裝裝置,采用這種升降裝置進(jìn)行千斤更換安裝作業(yè)后,原本需要4人協(xié)同的工作兩人就能完成,更換時(shí)間也從1個(gè)小時(shí)縮短到半個(gè)小時(shí),檢修效率大大增加。該項技術(shù)在井下采煤作業(yè)時(shí)同樣適用,如果遇到頂板條件不好的地方,停機半個(gè)小時(shí)就能完成更換,按采煤處理一次事故節約時(shí)間算,每小時(shí)可采煤800t,按噸煤?jiǎn)蝺r(jià)800元計算,半小時(shí)可多產(chǎn)生經(jīng)濟效益320000元,而且基本杜絕了作業(yè)人員負重登高所產(chǎn)生的安全隱患,安全效益不可估量。
“質(zhì)量是企業(yè)的生命,是檢驗我們能力水平的一把尺子,井下的機械更容不得絲毫馬虎,我們維修的每臺支架都要經(jīng)得起檢驗?!本C安隊黨支部書(shū)記何世豐說(shuō),為了確保檢修質(zhì)量,他們安排專(zhuān)人對檢修好的支架反復進(jìn)行操作試驗,并從結構件的噴砂、噴漆、修復到組裝各環(huán)節進(jìn)行嚴格的驗收,確保不讓一臺支架帶“病”下井,使支架完好率達到100%。
經(jīng)過(guò)22天的努力,伴隨著(zhù)最后一架支架運至指定地點(diǎn),液壓支架維修回撤工作正式結束,比計劃提前8天完成,經(jīng)計算,本次自主維修減少了運輸費用及轉包維修費用,每臺維修費用由原來(lái)的9.8萬(wàn)元降至2萬(wàn)元,共計節約維修費用110余萬(wàn)元,也為礦井順利接續生產(chǎn)奠定了堅實(shí)的基礎。
“降本增效是公司可持續高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán),能夠身體力行為公司節約成本是我的榮幸,通過(guò)和液壓支架的‘親密接觸’,我們的維修技能得到了更大的提升,我將盡我所學(xué)在百米井下更好地完成安裝回撤任務(wù)”。張志芳在手機上翻看著(zhù)他們和液壓支架的“合影”,臉上洋溢著(zhù)自豪的笑容和勝利的喜悅。
(文 路蓓)
責任編輯:崔婷婷
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