來(lái)源: 本站 時(shí)間:2018-02-07 16:11:57
實(shí)現現代化礦井高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑是減人提效,而通向減人提效的途徑則有很多,打通各個(gè)通道,才能實(shí)現煤炭安全高效生產(chǎn)。近年來(lái),常村礦緊緊圍繞“機械化換人、自動(dòng)化減人”的要求,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝備,調整優(yōu)化采區設計,突出創(chuàng )新項目帶動(dòng),推行管理機制改革,全面推進(jìn)礦井機械化、自動(dòng)化、信息化、智能化建設,構建起礦井集約高效的發(fā)展新模式。
途徑一:實(shí)施系統升級
集約高效的發(fā)展才是具有生命力的可持續發(fā)展。常村礦對標國際化企業(yè)“兩頭多、中間少”的人員模式,深入推進(jìn)定編、定員、定崗,為企業(yè)肌體打下“瘦身針”。同時(shí)通過(guò)實(shí)施“三大改造”,實(shí)現了主壓風(fēng)系統、主運輸系統和變電所“自動(dòng)控制、無(wú)人值守”,縮減了60多個(gè)崗位。一是實(shí)施了主運輸皮帶集控改造。井下主運輸皮帶全部實(shí)現地面集控,不僅減少了崗位皮帶司機,具備了無(wú)人值守條件,還避免了設備誤操作開(kāi)停機,提高了運輸效率;二是實(shí)施主壓風(fēng)設備控制系統改造。該系統以可編程控制器為主體,配置傳感器進(jìn)行信息采集,通過(guò)以太網(wǎng)與控制中心進(jìn)行通信,對空壓機站內所有設備進(jìn)行遠程監控。目前,常村礦西坡、中央、王村三座空壓機站已完成無(wú)人值守改造;三是實(shí)施變電所控制系統改造。常村礦結合供電系統實(shí)際,對中央、西坡、王村變電所進(jìn)行了系統升級改造,并佐以推行崗位承包制等措施,實(shí)現了供電系統更優(yōu)化、人員配置更合理。目前,主運輸、主壓風(fēng)、變電所全部實(shí)現無(wú)人值守,只設置巡查人員,在減人提效上又上前邁了一大步。
途徑二:優(yōu)化采掘部署
常村礦緊緊圍繞減人提效的要求,規劃系統布局,安排生產(chǎn)銜接,力求實(shí)現生產(chǎn)成本最優(yōu)、工作效率最高、經(jīng)濟效益最好的目標。
優(yōu)化系統減人提效。2017年,該礦圍繞“系統最優(yōu)”,對井下通風(fēng)系統調整優(yōu)化40余次,對N3采區上部、2103、S6-1-1、N3-6、S6-8工作面、S5架空人車(chē)巷等25條巷道實(shí)施封閉,拆除了N3采區上部架空人車(chē),在減少設備占用和維護投入的同時(shí),還減少了70個(gè)工作崗位。據悉,隨后S6采區封閉后,還將繼續減少45個(gè)崗位。
優(yōu)化工作面設計減人提效。該礦積極推進(jìn)“大長(cháng)厚”工作面布置,通過(guò)布置2105、2311、2302三個(gè)儲量在400萬(wàn)噸以上的“大長(cháng)厚”工作面,減少搬家倒面7次,不但以有效的生產(chǎn)時(shí)間保證了煤炭產(chǎn)量,而且最大限度提高了采區經(jīng)濟效益。目前,該礦回采直接工效達到82.14噸/工,同比提升2.14噸/工。
優(yōu)化巷道設計減人提效。該礦在滿(mǎn)足礦井各系統穩定可靠運行前提下,將470水平開(kāi)拓的5條大巷優(yōu)化為3條大巷,少施工2條回風(fēng)巷(約5400米),節省工期約39個(gè)月,減少投工31661個(gè),節約支護費用2280萬(wàn)元;將2105抽采巷兼用輔助回風(fēng)巷,少掘進(jìn)巷道2236米,節省工期約20個(gè)月,減少投工14899個(gè),節約支護費用1100萬(wàn)元。通過(guò)對巷道的優(yōu)化,累計減少投工46560個(gè),折合人工投入100余萬(wàn)元。
途徑三:激發(fā)創(chuàng )新動(dòng)能
新技術(shù)的應用、新項目的推進(jìn),一個(gè)“新”字蘊含了太多的變化,創(chuàng )造了更多的效益空間。煤礦生產(chǎn)澡堂的服務(wù)質(zhì)量是事關(guān)下井職工的工作舒適度和滿(mǎn)意度的大事,常村礦在熱水供應方式上做文章,不僅保證了溫度適宜的熱水供應,還減少了資源消耗和環(huán)境污染,凸顯了環(huán)保效益。一是推進(jìn)瓦斯綜合利用熱源撬項目。該項目利用低濃度瓦斯發(fā)熱,將冷水轉換成57℃以上的熱水,每天轉換300噸洗浴用水,目前一期工程已穩定運行,正在實(shí)施第二期工程,項目完成后日產(chǎn)熱水900噸,日利用瓦斯1.4萬(wàn)m3;二是實(shí)施空壓機余熱利用工程,作為集團首例利用合同能源管理方式實(shí)施的節能項目,其原理是提取空壓機余熱及水源熱量回收利用制成熱水。該項目平穩運行一年多來(lái),日產(chǎn)42度熱水1300噸(冬季1000噸)。這兩個(gè)項目完全替代了原10噸燃煤熱水鍋爐作用,減少鍋爐運行崗位12個(gè)。此外,該礦還累計在35個(gè)工作面,實(shí)施了綜采工作面初采前頂板預裂技術(shù)。該技術(shù)的運用明顯減少了井下工作面初采期間材料、人工投入,既保證了工作面安全有序回采,又提高了煤炭回收率,取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。
常村礦以深化企業(yè)改革為契機,在轉變管理體制機制上發(fā)力,在試點(diǎn)單位嘗試建立適應市場(chǎng)機制的薪酬模式,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力,進(jìn)一步擴大企業(yè)效益空間。該礦在澡塘隊、洗煤廠(chǎng)、生產(chǎn)中心等單位試點(diǎn)推行分紅權激勵管理。生產(chǎn)澡堂按照“崗位承包制、購買(mǎi)工作量”原則,崗位由每班9人縮減為6人,清退勞務(wù)工13人,提升了工作效率,實(shí)現了“增人不增支、減人不減資”,職工獲得感明顯增強。在生產(chǎn)技術(shù)管理中心,記者看到,該中心與常村礦簽訂的《分紅權激勵管理協(xié)議書(shū)》對生產(chǎn)指標、節支增效指標、材勞指標、安全指標作了說(shuō)明,并具體規定:進(jìn)尺增量以核定的指標為標桿,每超進(jìn)尺1%,提取1萬(wàn)元激勵基金,超進(jìn)尺5%以上,一次性提取5萬(wàn)元;降本增效增量利潤以核定的利潤指標為標桿,按照實(shí)際增量利潤的萬(wàn)分之五作為激勵資金。洗煤廠(chǎng)把工作量、產(chǎn)量、成本、效益與職工薪酬掛鉤,把每天8000噸產(chǎn)量作為基數,對超產(chǎn)部分按照“臺階式”激勵方案進(jìn)行有效激勵,充分調動(dòng)起了職工的工作積極性,該廠(chǎng)通過(guò)優(yōu)化組織生產(chǎn)、加強職工培訓、強化設備檢修等措施,保質(zhì)保量地完成了各項生產(chǎn)指標,2017年,噴吹煤產(chǎn)量同比提增10%,極大地提高了礦井經(jīng)濟效益。在契約化管理機制運行下,去年,常村礦取得了生產(chǎn)原煤802萬(wàn)噸的好成績(jì),安全工作實(shí)現了平穩有序、健康發(fā)展。
(文 郭艷霞)
責任編輯:王敏
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