來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-12-19 12:00:10
集團塊煤加工工藝實(shí)現快速發(fā)展
“上干選,替水洗!”在集團,選煤廠(chǎng)受限于傳統的人工手選和動(dòng)篩跳汰機,效益和產(chǎn)量都難有較大發(fā)展。智能干選技術(shù)的應用,不僅替代了傳統人工手選和動(dòng)篩跳汰機,而且大大節約了用工成本,減少污水排放,促進(jìn)節能減排,對推動(dòng)集團綠色發(fā)展具有重要意義。
早在2020年,漳村煤礦上集團第一臺塊煤干法智能干選設備開(kāi)始,潞安化工集團的智能干選系統就已初具雛形。在近兩三年的發(fā)展升級中,各單位智能干選系統徹底實(shí)現了塊煤生產(chǎn)方式的變革,均取得了不錯的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
塊煤干法智能干選系統在漳村煤礦已經(jīng)經(jīng)過(guò)兩代的設備升級?!罢拇迕旱V原有選矸系統為動(dòng)篩跳汰系統,由于系統投運多年,技術(shù)陳舊,故障率高,穩定性差,分選精度差,產(chǎn)品質(zhì)量不穩定,職工勞動(dòng)強度大,嚴重制約礦井正常安全生產(chǎn)?!闭拇迕旱V選矸車(chē)間負責人趙俊峰告訴記者?!半S后我們經(jīng)過(guò)大量的調研與反復論證,選定了TDS智能干選機,成為集團首家使用該系統的單位。該機器具有處理能力大、分選粒級寬、分選精度高、生產(chǎn)運行穩定等優(yōu)點(diǎn),能夠替代人工手選排矸,實(shí)現智能化生產(chǎn)?!?/p>
為了提高智能選矸系統可靠性,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,漳村煤礦組織技術(shù)人員對系統的運行情況進(jìn)行分析,針對系統中出現的問(wèn)題,全力進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),“分兩步走”對選矸系統進(jìn)行了升級改造。
“首先我們結合選矸受人的因素影響大、選矸質(zhì)量不穩定、產(chǎn)生環(huán)境污染等客觀(guān)因素的影響,更新了第一套TDS智能干選機?!壁w俊峰說(shuō)。改造后,選矸車(chē)間實(shí)現機械替代人工手選,干選替代水洗工藝,干選機智能識別替代人工識別。但實(shí)際運行中,也存在分選能力不足、分選效果不好、滾軸篩選型不對等問(wèn)題。
為了進(jìn)一步完善優(yōu)化選矸系統,漳村煤礦又進(jìn)行了第二步,新增5臺設備,安裝了第二套TDS智能干選機,設備使用率從90%提高到100%?!拔覀冋紫到y為一套自成系統的完整設備,其中包括:智能布料系統、智能識別系統、現場(chǎng)檢測儀器及智能算法軟件等系統,同時(shí)各電氣設備均通過(guò)了防爆認證?!壁w俊峰說(shuō)。
該系統能夠實(shí)現“四級分選”,智能識別矸石和煤,實(shí)現煤、矸分離?!爸悄苓x矸系統可以在源頭對大塊矸石和塊煤進(jìn)行識別,預先排除,減少動(dòng)篩跳汰機被迫停機的次數?!闭拇迕旱V選矸車(chē)間負責人說(shuō)。目前,該車(chē)間每天的塊煤產(chǎn)量由500噸增加到600噸。
與此同時(shí),選矸系統完成第二次升級改造后效果顯著(zhù)。在生產(chǎn)工藝方面,從原來(lái)單項系統變?yōu)殡p系統生產(chǎn),煤質(zhì)和產(chǎn)煤量得到大幅度提升,事故率大幅度的下降,產(chǎn)能也得到進(jìn)一步提升,毛煤分選入選量最大提升到16522t,產(chǎn)能提升了27%,每日排矸產(chǎn)量提升到2100t,排矸效率提升40%;平均噸煤電耗1.19kwh/噸,能耗增加了8%。在煤質(zhì)方面,原煤發(fā)熱量增加200-300大卡,炭塊灰分由29.00%降低到18.00%,含矸率由20.00%降低到5.00%?!懊繃嵲嚎稍黾?00元的效益,如銷(xiāo)售50萬(wàn)噸原煤,可增加效益5000萬(wàn)?!壁w俊峰說(shuō)。
近年來(lái),余吾煤業(yè)公司從量變到質(zhì)變,從技改到創(chuàng )效,從調配到管控,實(shí)現了節能降耗工作穩步提升。在該公司選煤廠(chǎng),原煤經(jīng)過(guò)TDS智能選矸篩選后,不僅提高了煤炭回收利用率,而且減少了矸石排放造成的環(huán)境污染。
該公司積極踐行精益思想指導下的“算賬”文化,在煤炭精洗優(yōu)選上做文章,上馬了“選煤廠(chǎng)動(dòng)篩矸石再選工程”。該系統采用智能識別方法,針對不同的煤質(zhì)特征建立與之相適應的分析模型,通過(guò)大數據分析,對煤與矸石進(jìn)行數字化識別,最終通過(guò)智能排矸系統將矸石排出。該矸石再選系統入選能力為1.50 Mt/a,主要是通過(guò)將動(dòng)篩車(chē)間產(chǎn)生的矸石經(jīng)皮帶轉載運輸到新建TDS干選車(chē)間按100mm分級,大于100mm的矸石直接到矸石皮帶,小于100mm的則進(jìn)入TDS智能干選機進(jìn)行分選,矸石經(jīng)13mm篩分后的篩上物與+100mm的矸石混合到701皮帶進(jìn)矸石倉,塊煤連同-13mm的篩下物混合經(jīng)皮帶運輸到煤基合成油公司。
截至目前,余吾煤業(yè)累計回收塊煤140069噸,節約排矸費用約481.4萬(wàn)元,總收益約6498.37萬(wàn)元。
今年九月,司馬煤業(yè)公司選煤廠(chǎng)榮獲2022年度“全國煤炭工業(yè)十佳選煤廠(chǎng)”稱(chēng)號。這也是潞安化工集團唯一一家獲此殊榮的選煤廠(chǎng)。
為實(shí)現智能高效和綠色低碳的發(fā)展目標,司馬煤業(yè)選煤廠(chǎng)積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新和工藝升級改造,主洗、浮選系統通過(guò)應用計算機控制、網(wǎng)絡(luò )控制和PLC控制等技術(shù),實(shí)現了矸石皮帶、洗混落地皮帶、精煤倉入倉刮板等十幾個(gè)崗位的無(wú)人值守;通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,對305A篩板的改造和浮選生產(chǎn)工藝改造,增加脫介面積,提高洗選能力,解決介質(zhì)損耗問(wèn)題,縮短了洗煤時(shí)間,減少日常維護工作量,延長(cháng)了設備使用壽命,“改造后,精煤回收率提高1到2個(gè)百分點(diǎn),精煤產(chǎn)率可達74%左右?!痹搹S(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)曹旭兵說(shuō)?!拔覀冞€通過(guò)投入使用智能化選矸系統,減少選矸損耗,提升選矸效率,降低入洗原煤含矸率,提高洗煤效率,降低洗選過(guò)程中的洗煤加工轉換損失,從而降低綜合能源消費量,大幅降低排矸運行成本,切實(shí)降低工人勞動(dòng)強度?!?/p>
目前,余吾、孟家窯智能干選系統已經(jīng)建成投運,實(shí)現了塊煤生產(chǎn)方式的變革,取得了不錯的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。同時(shí),潞寧、上莊、溫莊、五陽(yáng)、常村、高河、華潤的智能干選系統也正在實(shí)施當中。相信不久的將來(lái),塊煤加工工藝的快速發(fā)展,定會(huì )推動(dòng)塊煤生產(chǎn)工藝的不斷創(chuàng )新,促進(jìn)洗選任務(wù)的綠色、低碳、安全、高效和可持續發(fā)展,為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
(文/圖 子冰 武越 曹夢(mèng)璐 楊靜)
責任編輯:崔婷婷
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