來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-09-18 12:15:57
“以前,煤質(zhì)車(chē)間的員工每個(gè)班都得到濃縮池采樣,再提著(zhù)十多斤的煤樣回到車(chē)間檢測煤泥水濃度,有時(shí)候每半個(gè)小時(shí)就得跑個(gè)來(lái)回,特別辛苦。濃縮——壓濾系統智能化改造后,這些工作都沒(méi)有了?!痹诔4迕旱V洗煤廠(chǎng)的壓縮池旁,副廠(chǎng)長(cháng)馬超向記者介紹濃縮—壓濾系統升級給生產(chǎn)和員工帶來(lái)的顯著(zhù)變化。
濃縮池是洗煤廠(chǎng)煤泥水處理系統的關(guān)鍵環(huán)節之一,擔負著(zhù)浮選系統浮選尾煤及原生煤泥濃縮處理的主要任務(wù)。據介紹,通過(guò)裝在濃縮池中間的傳感器,煤泥水的溢流濁度、底流濃度、煤泥層高度、濃縮機粑阻等關(guān)鍵工藝參數,能實(shí)時(shí)采集、傳輸至壓濾車(chē)間操作平臺,消除各個(gè)環(huán)節的信息孤島,實(shí)現濃縮過(guò)程數字化和透明化,為清水洗煤、避免壓耙、調配壓濾負荷奠定基礎。
作為全礦能耗雙控重點(diǎn)單位,洗煤廠(chǎng)以智能化建設為契機,深入落實(shí)能耗雙控專(zhuān)項行動(dòng)方案,與相關(guān)科研單位緊密合作,對煤炭洗選的檢測、監控手段進(jìn)行升級,在保證洗選水閉路循環(huán)和煤泥水回收利用的同時(shí),打通數據采集和傳輸匯總渠道,提高生產(chǎn)工序的智能化控制水平。
煤泥水濃縮——壓濾智能負荷匹配聯(lián)動(dòng)系統是常村煤礦降低洗煤能損耗,推動(dòng)能耗雙控的重要舉措。煤泥水處理的智能系統,由煤泥界面儀、電氣控制單元、濁度計、上位機操作平臺等組成。技術(shù)人員在前期進(jìn)行大量調研的基礎上,詳細記錄濃縮機溢流濁度、底流濃度等數據,并依據濃縮——壓濾系統運行現狀,建立起濃縮機內煤泥沉降模型,深度分析濃縮機內煤泥分層情況,將檢測數據實(shí)時(shí)傳輸到尾煤壓濾車(chē)間,實(shí)現了低濃度時(shí)設備待機,高濃度時(shí)設備運行的智能化聯(lián)動(dòng)控制,降低了電能消耗,提高了管理效率,預計每年可節約電費成本約25萬(wàn)元。同時(shí),還改變了過(guò)去從藥劑添加到濃度檢測過(guò)度依賴(lài)人工經(jīng)驗操作的狀況,檢測控制更加精準、高效,保障了濃縮過(guò)程的可靠運行。
此外,該廠(chǎng)還實(shí)施了中煤脫水工藝改造項目,將重介系統TBS尾煤與重介的中煤分開(kāi),進(jìn)行深度脫水,將中煤產(chǎn)品水分降至10%以下,保證中煤直接摻配混煤或單獨銷(xiāo)售的質(zhì)量穩定性,降低了生產(chǎn)運輸成本,增加了經(jīng)濟效益;更換了藥劑智能添加系統,使加藥更均勻、定量更精準,浮選尾礦指標更穩定,向智能化浮選目標邁出了關(guān)鍵的一步;實(shí)施了濾液水回收改造,將加壓過(guò)濾機濾液水中的低灰細顆粒煤泥全部回收至精煤中,有效提高了浮精抽出率,減少了精煤浪費。在此基礎上,更換高耗能落后淘汰電機、低效能低壓風(fēng)機,徹底解決了高耗能電機電耗高和老舊空壓機設備故障率高、壓風(fēng)效率低、漏風(fēng)現象嚴重等問(wèn)題。通過(guò)一系列技術(shù)革新,洗煤廠(chǎng)進(jìn)一步拓寬了挖潛增效空間,不斷向智能化洗選的目標邁進(jìn)。
(文 郭艷霞 岳 鵬)
責任編輯:崔婷婷
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