來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-02-08 11:14:11
連日來(lái),太化新材料合成氨車(chē)間全體干部員工緊扣“提質(zhì)增效、綠色環(huán)保、節能降耗”三大主題,堅持以降本增效為切入點(diǎn),持續在創(chuàng )新創(chuàng )效上探索新思路,巧用技改破解生產(chǎn)難題,用實(shí)際行動(dòng)打造降本增效新引擎,為該公司扭虧脫困增添新動(dòng)力。
在原始設計中,該公司合成氨車(chē)間凈化裝置液氮洗工段的分子篩再生過(guò)程氮氣消耗量約為7000m3/h,再生時(shí)間為14h/d,平均消耗氮氣約98000m3/d,分子篩再生完成后,部分氮氣放空排出,無(wú)法充分利用氮氣的價(jià)值。由于目前廠(chǎng)內使用氮氣點(diǎn)較多,導致氮氣壓力不足,對裝置安全穩定運行造成一定影響。
為進(jìn)一步解決氮氣壓力不足的問(wèn)題,降低使用成本,該車(chē)間負責人通過(guò)實(shí)地對標考察,最終決定對分子篩再生后外排氮氣全部回收再利用,并針對回收氮氣去向及能否達到使用要求進(jìn)行討論。經(jīng)過(guò)一次次設計論證,存在的問(wèn)題被一一解決,氮氣回收改造項目方案通過(guò)論證并進(jìn)入實(shí)施階段。
目前,改造后的裝置運行穩定,效果明顯,回收氮氣全部送入低溫甲醇洗工段作汽提使用,且能夠滿(mǎn)足使用需求,這一措施有效減少了氮氣的消耗,并實(shí)現了預期回收目標。
該車(chē)間主任表示:“為充分利用珍貴的氣體資源,我們樹(shù)立了‘既要撿芝麻,也要拿西瓜’的意識,回收再生氮氣雖然僅是一項小技改,卻為公司帶來(lái)了大效益?!?/p>
(文 侯藝博)
責任編輯:李世臣
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