來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-01-03 10:26:52
天脊集團硝酸廠(chǎng)在精益思想指導下深入踐行“算賬”文化,堅持價(jià)值創(chuàng )造核心,聚焦制造成本中心,結合“產(chǎn)量”“噸酸成本”對標對表設計指標,圍繞“量、本、效”進(jìn)一步提高全要素生產(chǎn)率,依靠技術(shù)創(chuàng )新結出提產(chǎn)降本增效的喜人碩果,讓高質(zhì)量發(fā)展的底色更亮、成色更足。
對標差距 挖掘增產(chǎn)新潛力
硝酸廠(chǎng)有4套硝酸裝置,其中1#、2#裝置已經(jīng)運行約35年,裝置老化、設備缺陷、觸媒框支撐網(wǎng)漏料等因素一直制約著(zhù)產(chǎn)能發(fā)揮。
對此,該廠(chǎng)組織技術(shù)人員,結合生產(chǎn)實(shí)際與3#、4#裝置比對,經(jīng)過(guò)工藝計算,綜合得出氧化爐觸媒框深度由6厘米變?yōu)?2厘米時(shí),就能為氨氧化反應創(chuàng )造最佳接觸條件。對標設計標準,以1#裝置為例,每日多產(chǎn)硝酸122噸,以300天計算,全年可增產(chǎn)約3.6萬(wàn)噸硝酸。正是氧化爐觸媒框加深的6厘米,為硝酸提高生產(chǎn)效率創(chuàng )造了條件。2#裝置與1#裝置相似,經(jīng)過(guò)改造后,同樣取得了良好的增產(chǎn)效益。
在日常檢修中,技術(shù)人員發(fā)現,由于原有的氧化爐支撐網(wǎng)設計不合理,常常造成觸媒流失和鉑網(wǎng)脫邊損壞。這也是導致氧化爐反應效率降低的重要因素。技術(shù)人員根據氣量重新設計,選擇一定孔徑的篦子板作支撐,徹底解決了這一瓶頸。
查找根源 算好增產(chǎn)效益賬
在冬季生產(chǎn)中,工藝技術(shù)人員在統計每班硝酸產(chǎn)量過(guò)程中發(fā)現,穩定生產(chǎn)狀態(tài)下,大夜班酸產(chǎn)量在302噸左右,白班和小夜班在296噸左右,與大夜班相比減少6噸左右。
經(jīng)過(guò)細致分析影響酸產(chǎn)量的指標,然后進(jìn)行嚴謹的理論計算,技術(shù)人員發(fā)現,在爐溫、酸濃度、二次氣量等工藝指標基本一致情況下,大夜班氨空比與白班、大夜班相比高出0.2個(gè)百分點(diǎn)左右。正是這0.2個(gè)百分點(diǎn)的差距,成為白班和小夜班減產(chǎn)6噸的關(guān)鍵。
技術(shù)人員進(jìn)一步發(fā)現,冬季大夜班環(huán)境溫度低,操作人員加大空氣預熱器開(kāi)度以提高進(jìn)氣溫度,白天氣溫升高,操作人員不關(guān)空氣預熱器開(kāi)度,反而通過(guò)提高機組轉速的方式來(lái)提升負荷,不但浪費中壓蒸汽,而且負荷難以提升,工藝操作不合理。
查找到問(wèn)題的根源,硝酸廠(chǎng)根據冬季夜間環(huán)境溫度低的實(shí)際,進(jìn)一步完善操作規程,制定落實(shí)《優(yōu)化加減負荷操作規程》,徹底解決了這一問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)大量生產(chǎn)實(shí)踐和科學(xué)理論計算,優(yōu)化工藝操作后,日產(chǎn)硝酸可以增加10噸至20噸。以班產(chǎn)增加6噸硝酸為計,日產(chǎn)可以增加12噸,按照冬季4個(gè)月120天計算,一套硝酸裝置就可增產(chǎn)1440噸硝酸,同時(shí)也減少了中壓蒸汽的浪費。
面對這筆深挖細算出的增產(chǎn)效益賬,田景偉說(shuō):“堅持問(wèn)題導向,正是找到了減產(chǎn)6噸酸的根源,才有了增產(chǎn)的實(shí)效?!?/p>
科學(xué)借鑒 促進(jìn)效率大提升
裝置“安穩長(cháng)滿(mǎn)優(yōu)”運行,就是最大的降本增效。硝酸廠(chǎng)在深入推進(jìn)“算賬”文化中,積極借鑒兄弟單位先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗,實(shí)現裝置穩運高產(chǎn)和降本增效,進(jìn)一步提高全要素生產(chǎn)率。
長(cháng)期以來(lái),一直存在著(zhù)只有系統停車(chē)后才能清洗換熱器的生產(chǎn)瓶頸。為解決這一問(wèn)題,硝酸廠(chǎng)借鑒熱動(dòng)廠(chǎng)經(jīng)驗技術(shù),于2018年在2#裝置啟動(dòng)膠球在線(xiàn)清洗換熱器項目。經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化試驗、實(shí)踐完善和論證運行,2#裝置換熱器未進(jìn)行停車(chē)清洗,且關(guān)鍵指標滿(mǎn)足工藝要求。項目取得成功后,在今年大檢修期間,硝酸廠(chǎng)在1#、3#、4#裝置上實(shí)施膠球在線(xiàn)清洗換熱器項目,提高了裝置連運水平,降低了系統停車(chē)清洗檢修成本費用,保證了外送中壓蒸汽量,可謂是一舉多得。
與此同時(shí),硝酸廠(chǎng)借鑒合成氨廠(chǎng)經(jīng)驗,在1#裝置蒸汽冷凝器開(kāi)展二氧 化 碳在線(xiàn)清洗項目。工藝運行數據表明,裝置每小時(shí)外送中壓蒸汽提高了3.3噸,每天合計79.2噸,取得良好的增產(chǎn)效益。
技術(shù)創(chuàng )新激活降本增效一池春水,硝酸廠(chǎng)先后進(jìn)行乏汽回收、成品酸槽排氣筒氮氧化物無(wú)組織排放治理、工藝開(kāi)車(chē)優(yōu)化等多項技改,取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和環(huán)保效益。
(文 尹志文)
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La