來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-05-13 11:34:36
它山之石可以攻玉,常村煤礦深入貫徹落實(shí)集團“三會(huì )”精神,堅持刀刃向內、自我革命,對標歷史,對標先進(jìn),對標標準,圍繞成本、效率、效益三類(lèi)特性指標,找差距,樹(shù)標桿,明目標,定措施,推動(dòng)安全生產(chǎn)標準化持續改善,激發(fā)礦井提質(zhì)增效的內生動(dòng)力。
“從安全方面來(lái)說(shuō),使用鉛絲進(jìn)行物料捆綁,容易損壞設備外形,在運輸過(guò)程中鉛絲也容易松動(dòng),導致物料掉落。選用柔性捆綁帶,可以在運輸中及時(shí)進(jìn)行緊固,保證物料捆綁可靠?!?/p>
“以前采用鉛絲捆綁每月至少要投入7000公斤鉛絲。投運柔性捆綁帶后,每月能減少鉛絲消耗6900公斤,每年能減少鉛絲費用約32.88萬(wàn)元?!?/p>
“以安裝隊裝載10車(chē)前尾梁為例,采用鉛絲剎車(chē)的話(huà),需要4人耗時(shí)4小時(shí)作業(yè),使用兩盤(pán)鉛絲且鉛絲不可復用。而捆綁帶剎車(chē),只需要2人耗時(shí)3小時(shí)作業(yè),使用捆綁帶20條,捆綁帶還可以重復使用?!痹诔4迕旱V運輸科,生產(chǎn)技術(shù)骨干圍繞物料運輸柔性捆綁帶應用問(wèn)題,爭先恐后地算起了“安全賬”“經(jīng)濟賬”“效率賬”。
針對鉛絲捆綁安全隱患多、材料耗費大、人員投入多的問(wèn)題,該礦對標汽車(chē)物料捆綁工藝,投入使用了柔性捆綁帶。該捆綁工藝具有安全可靠、攜帶輕便、操作簡(jiǎn)便及重復利用等優(yōu)點(diǎn),能有效降低材料損耗,提高現場(chǎng)作業(yè)效率。卸車(chē)后,車(chē)輛上、軌道沿線(xiàn)的鉛絲不再需要專(zhuān)門(mén)安排人員清理,降低了人員勞動(dòng)強度,同時(shí)還杜絕了鉛絲剎車(chē)余頭過(guò)長(cháng)造成的浪費現象。新的物料捆綁工藝一經(jīng)推廣,就得到了基層隊組的一致認可。
常村煤礦堅持問(wèn)題導向,圍繞安全生產(chǎn)標準化現場(chǎng)改善,在對標中找差補漏、挖潛增效,形成科隊級對標項目127項。按照項目清單化、清單責任化要求,層層分解,狠抓項目的現場(chǎng)落地、標準固化及推廣應用,使對標挖潛成為打開(kāi)精益管理新局面、夯實(shí)安全生產(chǎn)標準化的“金鑰匙”。
生產(chǎn)中心以現場(chǎng)問(wèn)題為切入點(diǎn),超前謀劃、主動(dòng)對標,推進(jìn)了一批用得好、叫得響的好項目。掘進(jìn)工作面下山掘進(jìn)或者巖巷掘進(jìn)時(shí),工作面煤水混雜,造成現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境差,也給“水倉清挖”帶來(lái)極大壓力。生產(chǎn)中心聯(lián)合隊組制作的煤水分離箱在掘進(jìn)工作面推廣使用后,煤水分離效果明顯,實(shí)現了工作面積水快速抽排,不僅清淤方便,還便于移動(dòng),改善了現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境。受煤塵、光線(xiàn)影響,巷道頂板巡查時(shí)離層儀不易查找、觀(guān)測,不易發(fā)現礦壓隱患,導致重復投工。生產(chǎn)中心在對標中發(fā)現了頂板離層儀亮化的好做法。一方面,利用高強度反光貼膜亮化離層儀內外觀(guān)測筒,對離層儀進(jìn)行標識,另一方面,聯(lián)系供貨商將離層儀觀(guān)測筒直接做成反光材質(zhì),便于提高觀(guān)測效率,避免頂板事故發(fā)生。
電纜事故的屢次發(fā)生是影響綜采一隊正規循環(huán)的生產(chǎn)難題,光2021年就發(fā)生了5起,影響生產(chǎn)時(shí)間589分鐘。對比全年無(wú)一例電纜類(lèi)事故的綜采二隊,綜采一隊隊長(cháng)張超華感到壓力很大。在一次對標中,兄弟礦在管路和電纜防護方面所作的努力給他留下了深刻的印象?!八麄儾捎米灾乒潭?、螺旋防護管、尼龍繩等各種方法作防護,這種持續改善的意識,值得我們學(xué)習?!痹撽牻Y合自身實(shí)際,發(fā)動(dòng)班組力量,集中全員智慧,優(yōu)化電纜管理。生產(chǎn)一班實(shí)施了拖移電纜壓板式固定管理法,生產(chǎn)二班著(zhù)重加強了電纜槽接口防護,檢修班采用了拖移電纜尼龍棒分類(lèi)吊掛,所有做法都指向一個(gè)目的,就是向先進(jìn)看齊,杜絕電纜事故,減少影響生產(chǎn)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。受支架液壓系統老化,液管、密封破損影響,綜采工作面的乳化油和液管費用增多,綜采一隊對標漳村煤礦,通過(guò)實(shí)行標識化管理,改進(jìn)生產(chǎn)工具,提高了液管更換效率。同時(shí),密切關(guān)注漏液點(diǎn),針對現場(chǎng)關(guān)鍵節點(diǎn)制定強化管理、動(dòng)態(tài)達標措施,全力降低綜采工作面乳化油消耗,壓降噸煤成本,達到降本增效目的。
積小勝為大勝,積跬步致千里。對標項目的逐個(gè)落地、轉化、推廣,帶來(lái)了技術(shù)工藝更精湛、管理流程更集約、質(zhì)量標準更扎實(shí)、安全生產(chǎn)更高效的深刻變化。對標挖潛行動(dòng)的大范圍、深層次推進(jìn),必將進(jìn)一步提升礦井的集約高效水平,成為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量、內涵式發(fā)展的持久動(dòng)力。
(文 郭艷霞 李銀帥)
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La