來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2021-12-08 10:46:25
五陽(yáng)煤礦是一座具有65年開(kāi)采史的礦井,隨著(zhù)礦井的開(kāi)采延伸,瓦斯成為了制約礦井安全集約高效生產(chǎn)的“瓶頸”問(wèn)題。如何化解、怎樣破題,是當前的一道命題。
該礦以精益思想指導下的 “算賬”文化為指導,堅持“大賬”“小賬”一起盤(pán),找準精準發(fā)力點(diǎn),以技術(shù)創(chuàng )新為路徑,立足“基礎保障、技術(shù)保障、過(guò)程保障”,實(shí)施瓦斯治理精益改善項目,2021年先后申報專(zhuān)利24項,目前已取得專(zhuān)利5項。這些發(fā)明創(chuàng )造成為了破解瓦斯治理難題的解鎖密碼。
水力造穴技術(shù)換擋升級
該礦在瓦斯治理過(guò)程中,水力造穴技術(shù)發(fā)揮了重要作用,但在鉆孔施工過(guò)程中遇到了各種技術(shù)難題。該礦瓦斯抽采研究室堅持問(wèn)題導向、目標導向,從封孔工藝改進(jìn)、快速排渣的鉆桿與鉆頭構型研發(fā)、水力造穴快速排渣組件及泵站升級改造、鉆桿打撈輔助部件研發(fā)四方面進(jìn)行攻關(guān),實(shí)現了水力造穴技術(shù)的換擋升級。
瓦斯抽采研究室基于水力壓裂封孔技術(shù),開(kāi)發(fā)全要素復用封孔技術(shù),利用水壓進(jìn)行封孔,在迎頭、鉆場(chǎng)的狹窄空間10分鐘即可封孔并網(wǎng),真正做到“打一并一抽一”,解決了因封孔不當、封孔延時(shí)使瓦斯異常涌出和常規封孔技術(shù)成本高的問(wèn)題,保證了巷道的安全高效掘進(jìn)。截至10月底使用全要素復用封孔技術(shù)封孔63個(gè),累計節約封孔費用12.6萬(wàn)元。
該礦還實(shí)施“輔助排渣裝置+四棱鉆桿推廣”技術(shù),有效解決了高瓦斯高地應力區域鉆孔施工夾鉆掉鉆問(wèn)題,今年創(chuàng )造了近6萬(wàn)米“三位一體”鉆孔施工中掉鉆零記錄,有效杜絕了掘進(jìn)、回采期間揭露鉆桿的難題;研制“一種礦用鉆機回轉轉速指示器”,解決鉆機回轉時(shí)機械造穴鉆頭開(kāi)閉指示問(wèn)題;研制“三囊袋滯后注漿瓦斯抽采鉆孔封孔裝置”,解決迎頭、鉆場(chǎng)非永久抽采鉆孔封孔費用高和抽采鉆孔受礦壓影響煤壁漏氣問(wèn)題;研制“螺旋式泥漿泵”和“氣動(dòng)式固液分離裝置”,解決打鉆出煤分離困難、分離器體積過(guò)大問(wèn)題,每班由原來(lái)的4人清挖煤泥減少至1人,沉淀池清挖由2個(gè)小班時(shí)間縮減至1個(gè)小班,每月提升鉆孔進(jìn)尺240米;研制“一種離心式機械造穴鉆具”和“一種高壓水尾”,解決造穴時(shí)核心部件易損問(wèn)題;研制“一種煤礦礦用大孔徑鉆孔回擴裝置”,解決鉆孔回擴速度慢易掉鉆的問(wèn)題;研發(fā) “一種定位取鉆桿裝置及方法”,解決掉鉆打撈鉆桿困難的問(wèn)題,打撈率提高至了85%等等。
在水力造穴技術(shù)革新升級中,瓦斯抽采研究室先后申報專(zhuān)利10項,取得專(zhuān)利4項,有效提高高瓦斯高地應力區水力造穴效率20%,單孔(140米,15個(gè)穴)耗時(shí)縮短為20小時(shí)。
頂板水力壓裂治理見(jiàn)效
瓦斯抽采研究室致力于高瓦斯高應力區掘進(jìn)工作面頂板水力壓裂技術(shù)研究,在技術(shù)攻關(guān)過(guò)程中申報的專(zhuān)利7項全部運用到現場(chǎng),解決了巷道掘進(jìn)期間地壓大、瓦斯含量高、頻發(fā)圍巖動(dòng)力事件造成煤體震動(dòng)瓦斯涌出等難題,大大提高了瓦斯治理的效能,確保了高瓦斯高地應力掘進(jìn)工作面安全高效掘進(jìn)。目前,“一種瓦斯抽采雙向防脫卡箍裝置”已獲得專(zhuān)利證書(shū)。
瓦斯抽采研究室在治理瓦斯的同時(shí)兼顧圍巖動(dòng)力事件的防治,運用微震、電磁輻射等監測技術(shù),實(shí)施迎頭預抽、邊掘邊抽、迎頭注水、頂板水力壓裂“三位一體”綜合措施,通過(guò)提前預警分析研判,消除圍巖應力聚集,進(jìn)行地質(zhì)構造的預探測,并通過(guò)研發(fā)運用“瓦斯抽采雙向防脫卡箍裝置”“煤礦用離心式牙輪機械鉆具”“礦用水力壓裂加砂裝置”“井下水力壓裂預切槽裝置”“輔助排渣裝置”等解決壓裂時(shí)鉆桿受壓制退、煤層泄壓鉆孔施工慢、定向泄壓、打鉆排渣慢等諸多擋手問(wèn)題,運用“高瓦斯高地應力掘進(jìn)工作面卸壓方法”,解決頂板圍巖泄壓和效果驗證問(wèn)題。
通過(guò)高瓦斯高應力區掘進(jìn)工作面頂板水力壓裂技術(shù)的應用,頂板圍巖動(dòng)力時(shí)間由每排掘進(jìn)時(shí)的平均12次左右降低至2至4次,減少?lài)鷰r動(dòng)力現象80%以上,降低圍巖動(dòng)力事件能級兩個(gè)等級,煤孔施工期間噴孔現象降低90%以上,頂板壓裂耗時(shí)每次節約1個(gè)小班時(shí)間,每條煤巷每月節約工時(shí)3至4個(gè)小班,每月提升掘進(jìn)進(jìn)尺10米,而且頂板水力壓裂技術(shù)與以往氣相壓裂相比單次節約費用3.7萬(wàn)元,單巷每月壓裂費用節約9.6萬(wàn)元,每年可節省壓裂費用115萬(wàn)余元。
瓦斯抽采工藝創(chuàng )新突破
為破解高瓦斯掘進(jìn)工作面通風(fēng)瓦斯問(wèn)題,該礦獨創(chuàng )性提出基于熱動(dòng)力學(xué)的瓦斯抽采工藝,在不斷改進(jìn)中日趨完善成熟,成為了治理瓦斯的“利器”。
瓦斯抽采研究室進(jìn)行四輪試驗改進(jìn),通過(guò)優(yōu)化鉆孔布置、加熱順序、加熱時(shí)長(cháng)等一系列舉措,并創(chuàng )新運用“煤層加熱、注水設備及使用方法”,實(shí)現了瓦斯強制解吸主動(dòng)高效抽采,將高瓦斯掘進(jìn)工作面迎頭抽采時(shí)間降低至原先的17%。同時(shí)針對煤層加熱抽采后掘進(jìn)時(shí)煤層較干煤塵較大的難題,研制了“井下防塵通風(fēng)裝置”;為解決造穴洞穴塌孔問(wèn)題,制作了“穿層造穴支撐篩管”。
通過(guò)在高瓦斯高應力區掘進(jìn)工作面頂板水力壓裂技術(shù)、基于熱動(dòng)力學(xué)基礎的瓦斯抽采工藝、掘進(jìn)工作面煤壁破裂動(dòng)態(tài)觀(guān)測響應機制的帶動(dòng)下,在巷道風(fēng)量700方/分的條件下,將回風(fēng)流瓦斯濃度由0.7%降至0.4%。
抓創(chuàng )新就是抓發(fā)展,謀創(chuàng )新就是謀未來(lái)。該礦瓦斯抽采研究室立足創(chuàng )造價(jià)值,大力踐行“算賬”文化,實(shí)現了瓦斯治理技術(shù)的“換擋升級”。
(文 李曉慧 程志強)
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La