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創(chuàng )新是一個(gè)企業(yè)煥發(fā)生機的良藥,是一個(gè)企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力,作為化工企業(yè),工藝創(chuàng )新是不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益的客觀(guān)要求,影響著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)的物耗、能耗和效率。長(cháng)期以來(lái),恒通化工氯堿廠(chǎng)作為基礎化工產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng),一直秉持低能耗、高效率、穩生產(chǎn)的原則,不斷進(jìn)行小改小革,鼓勵工藝創(chuàng )新,獎懲并行,努力實(shí)現以最低成本生產(chǎn)出高產(chǎn)量和高品質(zhì)的產(chǎn)品。
鹽泥二次洗滌。鹽泥作為氯堿化工行業(yè)的固體廢棄物,其綜合處理一直都是一項重大難題,由于鹽泥中有大量殘留氯根,直接排放對土地植被污染嚴重,堆放鹽泥的地方往往寸草不生,用于水泥生產(chǎn)又會(huì )影響水泥質(zhì)量,前期氯堿廠(chǎng)根據實(shí)際情況,將鹽泥經(jīng)過(guò)匯合收集后送入電廠(chǎng)焚燒爐做吸附硫或氮的載體,但經(jīng)過(guò)長(cháng)期使用發(fā)現此方法易導致煤炭的燃燒不充分,造成膨炭引起系統波動(dòng),出現停車(chē)的嚴重后果,得不償失。隨著(zhù)國家節能減排要求的提高,鹽泥的無(wú)害化處理和利用已勢在必行, 面對此項巨大挑戰,氯堿廠(chǎng)提出鹽泥的二次洗滌工藝,經(jīng)過(guò)前期鹽泥成分分析來(lái)看,通過(guò)對鹽泥進(jìn)行二次加水洗滌,使鹽泥中氯化鈉再次溶解,溶解后的泥漿再次壓濾,含有氯化鈉成分的濾液回收化鹽,壓濾后的鹽泥濾餅氯化鈉含量大大降低,二次洗滌處理后的鹽泥,氯化鈉含量從10%左右降低到1.5%以下,符合達標排放要求,同時(shí)每年可回收氯化鈉上百?lài)?,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
氯酸鹽的去除。離子膜法制堿工藝在電解過(guò)程中容易生成副產(chǎn)物氯酸鹽,特別是離子膜運行后期,膜選擇性下降,副反應大幅增加,造成出電槽鹽水中氯酸鹽含量遠遠超出正常指標,出電槽鹽水經(jīng)過(guò)一系列處理再次回到鹽水工段循環(huán)使用,目前正常運行使用的脫氯酸鹽工藝存在脫除不徹底,耗費大量鹽酸和蒸汽,管道、法蘭易被介質(zhì)腐蝕損壞,縮短了設備使用周期。針對此項工藝問(wèn)題,結合近幾年藥劑法脫除氯酸鹽新工藝在氯堿行業(yè)的大力推廣,在不改變現有工藝的前提下,在氯酸鹽反應槽入口淡鹽水管道上加入藥劑,不用蒸汽和鹽酸,藥劑和淡鹽水中的氯酸鹽在反應槽中進(jìn)行反應,出反應槽氯酸鹽含量可降至1g/ L以下。反應后的淡鹽水酸性較低,進(jìn)入脫氯塔后不消耗燒堿。該技術(shù)工藝路線(xiàn)簡(jiǎn)單,氯酸鹽分解率高,能夠根據淡鹽水中氯酸鹽含量高低,調整藥劑加入量,同時(shí)省去了蒸汽和鹽酸消耗;同時(shí),由于不再加入鹽酸,也省去燒堿中和消耗。該過(guò)程不會(huì )產(chǎn)生二氧化氮爆炸性氣體,安全生產(chǎn)得到進(jìn)一步保障。
樹(shù)脂塔延長(cháng)再生周期。氯堿廠(chǎng)電解工段所用的食鹽水乃是經(jīng)過(guò)螯合樹(shù)脂塔串聯(lián)處理過(guò)的二次鹽水,正常情況下是兩塔在線(xiàn)運行,一塔離線(xiàn)再生,再生周期為24小時(shí),同時(shí)消耗大量鹽酸、燒堿和純水并產(chǎn)生大量廢水,容易造成生產(chǎn)系統水不平衡,不滿(mǎn)足綠色化生產(chǎn)要求。螯合樹(shù)脂塔再生作為鹽水二次精制的重要步驟,其再生頻率直接決定了燒堿生產(chǎn)系統廢水的排放量。通過(guò)改進(jìn)螯合樹(shù)脂塔前的鹽水處理工藝和裝置,在一次鹽水工序增加一套自動(dòng)加藥裝置,同時(shí)增加在線(xiàn)pH分析計及藥劑在線(xiàn)分析儀,進(jìn)行穩定的控制,通過(guò)添加配方藥劑的技術(shù),使一次粗鹽水中游離的鈣鎂離子與之深度反應,形成溶解度極低的沉積物,再通過(guò)后處理膜過(guò)濾,進(jìn)一步降低鈣鎂離子的總含量,使一次鹽水質(zhì)量得到較大的改善,得到螯合樹(shù)脂所需的工藝要求,相應的延長(cháng)螯合樹(shù)脂塔再生周期。通過(guò)精確控制和正確使用藥劑量,能夠實(shí)現加藥劑后的電解槽槽壓與之前的電解槽槽壓基本保持一致,無(wú)明顯增加上漲;通過(guò)延長(cháng)樹(shù)脂塔再生周期實(shí)現降低各種物料消耗及減少廢水排放,從而節約由各種物料消耗帶來(lái)的經(jīng)濟損失和排放廢水帶來(lái)的處理費用,優(yōu)化了水平衡,增加了鹵水使用比例,降低了原鹽采購成本,其經(jīng)濟效益和環(huán)保效益可觀(guān),符合節能環(huán)保,低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢。實(shí)現了經(jīng)濟效益和環(huán)保效益的雙豐收。
(文 楊曉 馬龍)
責任編輯:李世臣
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