來(lái)源: 本站 時(shí)間:2020-12-31 15:12:44
為推行精益管理模式,實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量改革,王莊煤礦確立了以效益為中心,以注重現場(chǎng)、注重實(shí)效為基準,以“一把手”工程、“兩平臺”建設和“三項重點(diǎn)工作”為抓手,按照“試點(diǎn)先行、重點(diǎn)推動(dòng)、全面推進(jìn)、持續提升”四個(gè)步驟,成立了“精益文化、經(jīng)營(yíng)分析、對標提升、績(jì)效考核、專(zhuān)題督辦”五個(gè)小組,劃分了“安全、成本、生產(chǎn)、機電、環(huán)保、創(chuàng )新”六大板塊的“123456”精益管理模式。
在精益化管理過(guò)程中,王莊煤礦以精益開(kāi)采、提高工作面回收率為目標,優(yōu)化操作流程、技術(shù)管理、放煤工藝、殘煤回收方式、礦井布置,以“五優(yōu)”奠定精益開(kāi)采基礎,走出了一條具有王莊特色的精益開(kāi)采之路。
優(yōu)化流程提高回收率
煤炭資源日漸枯竭,要想保持穩產(chǎn)、延長(cháng)服務(wù)年限,就必須積極探索提高礦井資源回采率的新技術(shù)與新方法,實(shí)行精益開(kāi)采。王莊煤礦持續推行“圈定儲量、限定進(jìn)尺、回收率、煤質(zhì)一體化”精細管理及“5米行動(dòng)”計劃,取得了良好成效。從今年9月實(shí)行精益管理開(kāi)始,該礦又下發(fā) 《王莊煤礦回采率精益化管理行動(dòng)方案》,從組織機構、工作職責、回收率考核指標、放煤工藝流程管理等方面作了詳細規定。相關(guān)業(yè)務(wù)科室與隊組通過(guò)學(xué)習貫徹,使業(yè)務(wù)科室下井人員明白檢查內容與考核標準,職工明白工作面放煤管理具體要求、標準及操作流程與規范,做到月初向綜采隊組下達生產(chǎn)任務(wù)計劃,隊組每刀、每班放煤自檢,主管科室日常巡查,相關(guān)科室聯(lián)合檢查,定期通報、月末考核兌現的閉合管理。
優(yōu)化技術(shù)提高回收率
回采率精益管理重點(diǎn)是現場(chǎng)管理,減少浪費,把能回收的資源全部回收,創(chuàng )造最大的經(jīng)濟效益。在優(yōu)化技術(shù)管理方面,該礦地測部門(mén)收集生產(chǎn)巷道揭露的斷層、煤層產(chǎn)狀、煤層厚度等地質(zhì)資料,繪制圖紙,生產(chǎn)部門(mén)按照地質(zhì)圖紙合理優(yōu)化采掘巷道,避免或減少無(wú)效進(jìn)尺,降低萬(wàn)噸掘進(jìn)率。加強過(guò)地質(zhì)構造精益管理,盡量減少底煤損失,實(shí)現降低生產(chǎn)成本,提高煤炭資源回采率。工作面掘進(jìn)及回采過(guò)程中,在回風(fēng)巷與運輸巷內每隔20-30米探測一次煤層厚度,在煤厚變化較大的情況下,安排加密探測,為準確計算工作面產(chǎn)量和回收率提供了強有力的依據。
優(yōu)化放煤工藝提高回收率
放煤工藝是提高回收率的關(guān)鍵。在優(yōu)化放煤工藝方面,該礦實(shí)行了三人三輪順序放煤法,將放煤工藝標準細化為“粗放、精放、補放”三道程序,不僅提高了放煤工作效率,也提高了放煤質(zhì)量。同時(shí),充分聽(tīng)取基層隊組意見(jiàn),結合井下實(shí)際,將綜采工作面兩端鋪網(wǎng)長(cháng)度由原來(lái)的10米減少到7米,在控制好端頭尾頂板的前提下增加了放煤架數,提高了頂煤回收率。除此以外,工作面初采前進(jìn)行頂煤放炮預裂,使頂煤提前垮落,正常放煤范圍由原來(lái)的20米縮短到現在的10-15米,每個(gè)工作面多回收5-10米的頂煤資源;優(yōu)化停采工藝,合理劃定停采線(xiàn),工作面網(wǎng)片鋪至老塘前必須按照標準和要求放煤,并且嚴格按照停采線(xiàn)停采。該礦還實(shí)行了綜采工作面放煤管理雙驗收制度,全部驗收合格后方可進(jìn)行拉后溜操作,做到“一刀一放一驗收”。
優(yōu)化殘煤回收提高回收率
在優(yōu)化殘煤回收方式方面,該礦研發(fā)殘煤回收裝置,稱(chēng)為采空區低位柔性底煤回收裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)RDH裝置)。這—裝置能夠跟隨后部輸送機前移而前移,實(shí)現對采空區浮煤回收,提高工作面資源回收率。該礦在井下三個(gè)工作面安裝RDH裝置150套,從使用情況和效果來(lái)看,RDH裝置對于提高工作面回采率起到了明顯的作用,工作面頂煤回采率可提高3-4%。此外,各隊組加強小改小革,提高剪網(wǎng)放煤效果。由于開(kāi)采過(guò)程中,端頭、端尾鋪網(wǎng)會(huì )造成頂煤損失,為此,綜采隊組制作人工扒煤探桿,對機頭機尾支架上方的煤炭進(jìn)行回收,提高回收率。
優(yōu)化布局提高回收率
為提高煤炭回采率,王莊煤礦對礦井布置進(jìn)行再設計,加強邊角煤柱面回收,積極采用新技術(shù),最大限度實(shí)現精益化開(kāi)采。該礦通過(guò)設計布置超長(cháng)工作面,降低掘進(jìn)率,減少了搬家倒面次數,降低了設備的投入及生產(chǎn)成本,同時(shí)減少了可布置工作面數目,從而減少了工作面平巷間煤柱條數及工作面的端頭、尾損失,提高礦井資源回采率。該礦根據井下實(shí)際地質(zhì)賦存狀況和開(kāi)采技術(shù)條件,在充分研究綜放巷道礦壓顯現規律的基礎上,試驗留小煤柱沿空掘巷高強度錨桿支護技術(shù),成功將原來(lái)的20米護巷煤柱縮短為10米的窄煤柱,可多采煤炭約26萬(wàn)噸。
該礦還積極探索村莊下覆巖離層充填技術(shù)應用,在保護村莊建筑物前提下,采用充填技術(shù)回采村莊保安煤柱,釋放保安煤柱壓覆資源,為今后“三下”開(kāi)采積累了可靠數據和經(jīng)驗,為下個(gè)工作面進(jìn)行充填開(kāi)采奠定了基礎。
(文 王小軍 王鑫)
責任編輯:崔婷婷
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