來(lái)源: 本站 時(shí)間:2020-11-26 10:10:22
今年以來(lái),焦化公司把降本增效著(zhù)力點(diǎn)放在創(chuàng )新上,以群眾性“五小”創(chuàng )新為抓手,圍繞成本控制、工藝創(chuàng )新、小改小革、節支降耗工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn),全方位開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)降本增效,力爭實(shí)現全年成本節約3000萬(wàn)元。
該公司將降低入爐煤成本作為降低生產(chǎn)總成本的“大頭兒”,在原料煤選擇上,優(yōu)先使用質(zhì)量指標穩定、價(jià)格低廉的煤種,成立科學(xué)配煤攻關(guān)小組,根據對各類(lèi)煤種煤質(zhì)分析,嘗試采取多煤種、小配比的配煤方法,深入開(kāi)展精準化配煤研究,打破常規,不局限于當前配煤模式,向性?xún)r(jià)比靠攏,進(jìn)一步優(yōu)化入爐煤配比,降低入爐煤成本。
在工藝創(chuàng )新方面,該公司大膽創(chuàng )新性引進(jìn)高硫容抑鹽催化劑應用于煤氣脫硫系統,是長(cháng)治地區首家引進(jìn)的企業(yè),使用后脫硫效果明顯硫磺產(chǎn)量提高,從應用前的每天1-2噸增加到每天3.5-4噸,每年節約費用約1500萬(wàn)。先后自主完成了直桿平衡罩式液位計、除塵平衡風(fēng)壓裝置等多項攻關(guān)并獲得專(zhuān)利,成功解決了工藝介質(zhì)腐蝕性強、易結晶、對液位計造成損壞等問(wèn)題。
在小改小革方面,該公司鼓勵職工從身邊的工作開(kāi)展創(chuàng )新,從現場(chǎng)設備存在的缺陷及瓶頸問(wèn)題著(zhù)手創(chuàng )新,一分廠(chǎng)針對東深井從深井將水抽入蓄水池,再用兩臺離心泵將水送入廠(chǎng)區費時(shí)費電的問(wèn)題,檢修車(chē)間通過(guò)旁通直接利用深井泵把水抽入廠(chǎng)區,每天節約1056度電,年可節約26萬(wàn)元電費。
為不斷強化成本管理,該公司通過(guò)開(kāi)展修舊利廢、節支降耗、自主維修、回收復用、合理化建議征集等活動(dòng),對表現優(yōu)異者進(jìn)行獎勵,提高了職工的積極性,不僅解決了現場(chǎng)多年遺留問(wèn)題,也提高了生產(chǎn)效率。截止目前,今年共計完成151項小改小革,節約費用約55萬(wàn)元。
(文 冀彥燕)
責任編輯:李世臣
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