來(lái)源: 本站 時(shí)間:2020-08-18 18:18:53
?余吾煤業(yè)井下煤層具有瓦斯含量高、透氣性差、煤體堅固性系數低的特點(diǎn)。2019年初,該公司重新啟用了千米定向鉆機,先后在S3102、S5206、S1301綜采工作面施工定向預抽鉆孔解決工作面中部抽采空白帶問(wèn)題。
為進(jìn)一步拓展千米鉆機的應用領(lǐng)域,發(fā)揮其在掘進(jìn)工作面區域瓦斯治理中的作用,該公司瓦斯治理研究中心經(jīng)過(guò)深入調研考察,大膽引進(jìn)千米鉆機煤層底板定向分支長(cháng)鉆孔區域預抽掩護掘進(jìn)技術(shù),并在S5102膠順進(jìn)行井下試驗,順利完成1個(gè)600米深負角度主巖孔及7個(gè)分支煤孔施工,試驗取得階段性成功,這也為該公司松軟煤質(zhì)條件下高瓦斯掘進(jìn)工作面區域瓦斯治理探索出一條新路子。
緊貼現場(chǎng)溯根源
該公司井下掘進(jìn)工作面區域瓦斯治理問(wèn)題長(cháng)期制約著(zhù)礦井安全高效掘進(jìn),早在2012年,該公司黨政領(lǐng)導高瞻遠矚,引進(jìn)瓦斯治理先進(jìn)技術(shù)裝備,添置了2臺千米定向鉆機,以期對掘進(jìn)工作面進(jìn)行區域模塊化預抽,實(shí)現瓦斯超前治理。然而,鉆孔實(shí)際施工過(guò)程卻是困難重重,礦井80%的打鉆區域鉆孔成孔困難,存在塌孔抱鉆現象,被迫無(wú)奈,該公司只能暫時(shí)放棄定向鉆機長(cháng)距離煤孔施工試驗。
2019年該公司重新啟用定向鉆機后,他們的瓦斯治理研究團隊,便立足礦井瓦斯地質(zhì)現狀,結合千米定向鉆機適用條件,對公司前期定向鉆機試驗失敗原因進(jìn)行研究分析,發(fā)現鉆孔成孔率受f值、煤層瓦斯壓力、裂隙發(fā)育區煤體破壞程度、鉆孔傾角等影響較大,鉆孔成孔質(zhì)量表現出明顯的區域差異性。煤層埋深相對較淺,瓦斯含量相對較低,煤質(zhì)相對較硬的南一采區鉆孔成孔率相對較好,最大煤孔深度達664米;而對埋深相對較深,瓦斯含量相對較高的采區,目前采用的單一煤孔施工工藝仍具有一定的局限性,必須改進(jìn)施工工藝以適應埋藏深、含量高、煤質(zhì)軟的瓦斯地質(zhì)條件。
深入調研尋出路
如何解決長(cháng)距離煤孔施工過(guò)程塌孔夾鉆問(wèn)題?老路固然走不通,必須轉變思路,另辟蹊徑,本著(zhù)“不懂就問(wèn),不懂就學(xué)”的工作作風(fēng),該公司瓦斯治理研究中心副主任周建偉組織技術(shù)人員開(kāi)展了定向鉆機施工技術(shù)與裝備的調研學(xué)習考察,通過(guò)查論文、閱資料、跑現場(chǎng)、聽(tīng)報告等方式,最終找到了問(wèn)題的解決辦法。
他們在調研中發(fā)現,煤層頂/底板梳狀、羽狀分支長(cháng)鉆孔區域預抽掩護煤巷掘進(jìn)技術(shù)基本成熟,這種將主孔布置在穩定的巖層中,在主孔中開(kāi)分支施工短距離煤孔的打鉆工藝,能夠使主孔這個(gè)瓦斯流動(dòng)的“主干道”擺脫煤質(zhì)條件的限制向更遠區域延伸。
“這種長(cháng)鉆孔區域預抽掩護掘進(jìn)技術(shù),通過(guò)煤孔分支這個(gè)瓦斯流動(dòng)的‘小河流’將附近區域瓦斯匯流進(jìn)來(lái),即使‘小河流’因塌孔堵塞也不影響‘主干道’的瓦斯抽采,進(jìn)而解決公司定向鉆孔施工距離短,區域預抽范圍受限的技術(shù)難題?!痹摴就咚怪卫硌芯恐行母敝魅沃芙▊バ蜗蟮刂v解著(zhù)。
攻堅克難謀突破
新施工工藝施行之前面臨首要問(wèn)題就是人員問(wèn)題,公司千米鉆機司機技術(shù)水平不高,特別是巖孔開(kāi)分支更是零經(jīng)驗,為了確保技術(shù)試驗成功,該公司邀請江蘇中煤經(jīng)驗豐富的鉆機司機駐礦培訓指導。
同時(shí),根據井下實(shí)際條件,該公司瓦斯治理研究中心將鉆場(chǎng)布置在煤層巷道中,原設計主孔-4度傾角開(kāi)孔穿過(guò)一段距離的煤層后進(jìn)入煤層底板巖層施工,第一個(gè)孔施工至42米順利穿過(guò)煤層,但施工至80米時(shí)便因孔內塌孔夾鉆嚴重而無(wú)法繼續施工。
“面對主孔要穿煤層施工這個(gè)‘攔路虎’,我們迅速召集科隊技術(shù)骨干開(kāi)會(huì )討論解決辦法,最終決定調整主孔開(kāi)孔傾角減少穿煤施工距離,同時(shí)在穿煤段進(jìn)行護孔?!痹摴就咚怪卫硌芯恐行母敝魅沃芙▊セ貞浿?zhù)當時(shí)的場(chǎng)景。
說(shuō)干就干,該公司瓦斯治理研究中心隨即繼續開(kāi)始主孔施工試驗,先后完成開(kāi)孔、擴孔、二次擴孔、下管、注漿工序,終于完成主孔煤孔段施工及護孔工作。
千錘百煉始得金
但始料未及的是,因封孔管推入時(shí)變形嚴重,在進(jìn)行封孔段掃孔施工過(guò)程,鉆頭將封孔管打碎,PVC碎片沉入孔底導致鉆孔后續鉆進(jìn)施工排渣困難。主孔又一次施工失敗,沉重打擊了技術(shù)人員信心。
“PVC管不行就試試鐵管,材料我給你們調撥?!泵悦V畷r(shí),該公司分管抽采的副總經(jīng)理張詠斌一番話(huà)再次鼓舞了士氣。
在各方力量的協(xié)助下,自主設計連夜趕制的插接式6寸鐵質(zhì)封孔管下井了,盡管在接下來(lái)的鉆孔開(kāi)孔下管過(guò)程中,還出現了塌孔、孔內煤渣殘留多、孔底有積水等各種技術(shù)難題,但瓦研治理研究中心還是憑著(zhù)敢想敢干、永不服輸的創(chuàng )新精神,一路披荊斬棘,攻克一個(gè)個(gè)技術(shù)難題,最終使主孔成功過(guò)渡到巖層內施工,并探索出一套深孔定向鉆進(jìn)孔口煤孔段下管固孔施工工藝,實(shí)現鉆孔孔口固孔技術(shù)突破。
精益求精爭一流
主孔的固孔成功僅僅是邁開(kāi)了萬(wàn)里長(cháng)征的第一步,在接下來(lái)的鉆孔施工中,為了提升打鉆工的技術(shù)水平和現場(chǎng)管控水平,該公司瓦研治理研究中心建立了定向鉆機施工進(jìn)度匯報與技術(shù)交流群,由隊組值班人員負責將鉆機施工的每一組數據參數詳細匯報到群內,其他技術(shù)成員動(dòng)態(tài)了解井下鉆孔施工情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知井下進(jìn)行調整。
此外,該公司還建立完善打鉆日志匯報制度,安排隊組每日進(jìn)行1次打鉆技術(shù)經(jīng)驗總結,并在遇到重大技術(shù)難題時(shí),迅速召開(kāi)技術(shù)分析會(huì )進(jìn)行集中討論。經(jīng)過(guò)40天的摸爬滾打,該公司鉆機司機打鉆水平快速提升,鉆孔軌跡誤差由幾米縮小到幾分米。
“特別是在巖孔開(kāi)分支技術(shù)上,我們更是實(shí)現了從無(wú)到有的轉變;隊組順利完成600米深主孔及7個(gè)分支孔施工,最長(cháng)分支長(cháng)度為138米,煤孔段長(cháng)度達102米,這標志著(zhù)千米鉆機煤層底板定向分支長(cháng)鉆孔區域預抽掩護掘進(jìn)技術(shù)取得階段性成功?!痹摴就咚怪卫硌芯恐行母敝魅沃芙▊ハ采厦忌?。
在余吾煤業(yè)打造新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的“示范型”煤炭領(lǐng)軍企業(yè)的道路上,該公司瓦斯治理研究中心團隊“不忘初心、牢記使命”,永遠奔跑在科研創(chuàng )新的賽道上,與瓦斯賽跑,只有起點(diǎn),沒(méi)有終點(diǎn)!
(文 周建偉 楊利軍)
責任編輯:崔婷婷
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