來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2023-04-14 10:56:33
洗煤生產(chǎn)能耗在煤礦能耗總量中占有較大比重。常村煤礦洗煤廠(chǎng)瞄準“降耗”靶心,對標行業(yè)先進(jìn),對標特性指標,深挖根源,精準施策,通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造、優(yōu)化管理機制,不斷提高精煤回收率,實(shí)現降耗增效目標。
在雙碳目標背景下,洗煤廠(chǎng)的節能降耗壓力巨大。常村煤礦洗煤廠(chǎng)認真落實(shí)對標挖潛要求,通過(guò)深入調研、縱橫分析、歷史比對,將降耗難的主要原因歸結為部分生產(chǎn)工藝落后、洗選技術(shù)有限、管理方式粗放?!拔覀冇兄亟楹吞瓋商紫疵合到y,跳汰系統生產(chǎn)工藝落后,洗煤效率比較低,分選副產(chǎn)品的過(guò)程中產(chǎn)生的能耗浪費較為嚴重。另外,在設備巡檢排查中發(fā)現,重點(diǎn)崗位司機責任感較弱、人工操作誤差大等,也是造成工作效能低的主觀(guān)因素?!睆S(chǎng)長(cháng)王文兵列出了節支降耗提效的“卡脖子”問(wèn)題。
以問(wèn)題為導向,該廠(chǎng)對癥施治,從經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)改造方面精準發(fā)力,提高重介系統投用比例,由93%逐步提高到96%以上,盡可能減少運行跳汰系統所造成的精煤浪費,提高精煤回收率,降低洗選能耗。建立重點(diǎn)崗位激勵機制,提高集控調度員、浮選工等重點(diǎn)崗位人員的責任心和操作技能,確保有效提高精煤回收率。
持續性的技術(shù)改造進(jìn)一步拓寬了挖潛空間,為洗煤廠(chǎng)降耗提效安上了“驅動(dòng)輪”。該廠(chǎng)實(shí)施了中煤脫水工藝改造,將中煤產(chǎn)品水分降至10%以下。改造前,中煤產(chǎn)品的水分保持在15%-17%之間,一部分用于單獨銷(xiāo)售,需要用汽車(chē)倒運到儲煤場(chǎng)晾曬,再用鏟車(chē)裝車(chē)銷(xiāo)售。另一部分通過(guò)皮帶摻配至混煤中,但因水分偏高,容易影響混煤質(zhì)量。此外,還存在中煤倉下滴水導致地面臟水橫流的問(wèn)題,成為環(huán)境治理的“老大難”。中煤脫水工藝改造將重介系統TBS尾煤與重介的中煤分開(kāi),進(jìn)行深度脫水,保證中煤直接摻配混煤或單獨銷(xiāo)售的質(zhì)量穩定性,壓降生產(chǎn)運輸成本,增加經(jīng)濟效益。
此外,該廠(chǎng)還更換了藥劑智能添加系統,加藥更均勻、定量更精準,浮選尾礦指標更穩定;實(shí)施濾液水回收改造,將加壓過(guò)濾機濾液水中的低灰細顆粒煤泥全部回收至精煤中,提高了浮精抽出率,減少了精煤浪費;加快煤泥水濃縮—壓濾智能負荷匹配聯(lián)動(dòng)控制系統開(kāi)發(fā),動(dòng)態(tài)監測煤泥水濃度變化,逐步實(shí)現煤泥水壓濾系統隨濃度變化自動(dòng)啟停,提高設備運行效率。在此基礎上,更換高耗能落后淘汰電機51臺、低效能低壓風(fēng)機2臺,徹底解決高耗能電機電耗高,老舊空壓機設備故障率高、壓風(fēng)效率低、漏風(fēng)現象嚴重等問(wèn)題。
管理提升與技術(shù)改進(jìn)雙管齊下,打通了該廠(chǎng)節支降耗、提質(zhì)增效的奇經(jīng)八脈。去年,該廠(chǎng)完成洗煤降耗指標總任務(wù)的119.23%,占全礦能耗管控指標完成量的75%左右,成為常村煤礦能耗雙控主戰場(chǎng)上的一支奇兵勁旅。
(文 郭艷霞 岳鵬)
責任編輯:李世臣
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