來(lái)源: 本站 時(shí)間:2015-07-14 10:29:41
面對持續嚴峻的煤炭市場(chǎng)形勢,五陽(yáng)礦以自主創(chuàng )新為主線(xiàn)重點(diǎn)圍繞節支降耗對全礦展開(kāi)了技術(shù)革新項目的征集活動(dòng),采取一季度一評選一獎勵的辦法,調動(dòng)了全員參與活動(dòng)的積極性。一大批被冠名為“五陽(yáng)‘智造’”的設備和技術(shù)被運用到生產(chǎn)中。這些技術(shù)革新的運用,不僅有利于安全保障能力的提高和設備、設施運行質(zhì)量的穩定,而且在在嚴峻的市場(chǎng)壓力下,融技術(shù)于生產(chǎn),增強了企業(yè)的抗壓能力。
注油實(shí)現“自動(dòng)化“
運輸一隊所負責的主斜井皮帶是該礦井下原煤運輸的“咽喉要道”,井下的原煤通過(guò)皮帶運輸被傳送到地面。一旦皮帶傳輸發(fā)生故障將直接影響原煤的運輸和安全生產(chǎn)。傳輸過(guò)程中,該皮帶各部滾筒軸承是運轉最為頻繁的機械部件,也最容易在運行過(guò)程中出現損壞。在各種事故原因中,油脂不能順利到達潤滑部位,起不到潤滑作用占很大因素。以前負責注油工作的運輸一隊采用的是人工清洗軸承后注油的方式,這種方式根據軸承的溫度和時(shí)間定期對軸承進(jìn)行清洗,由于不能及時(shí)對內部情況進(jìn)行監測,所以很容易造成軸承里面缺油。而且人工操作容易出現漏檢,不能實(shí)現對軸承的連續清洗和注油,從而給生產(chǎn)帶來(lái)一定的隱患。
為了減輕檢修工的工作強度并且保證生產(chǎn),該礦研制出了自動(dòng)注油裝置,實(shí)現了注油“自動(dòng)化”。該裝置由潤滑油泵系統及輸油管路組成,技術(shù)人員重新編寫(xiě)PLC控制程序后,由PLC自動(dòng)控制以實(shí)現對注油泵的定時(shí)開(kāi)啟和延時(shí)關(guān)閉,從而完成對各部軸承的注油任務(wù)。使用自動(dòng)注油泵后,系統能夠實(shí)現每天定時(shí)定量對軸承的供油,解決了該環(huán)節故障率高,潤滑油給量不準的難題,減少了因檢修不到位而造成的設備損壞。
單體柱移動(dòng)“機械化”
單體液壓支柱是一種新環(huán)保型的支護設備。該礦現井下使用的單體柱包括鈦合金液壓柱、鐵液壓柱兩種。平均每月進(jìn)入該礦機分廠(chǎng)的單體柱(包括新柱和待修理柱)共400根左右。由于機分廠(chǎng)支護車(chē)間廠(chǎng)房空間小,所以大量單體柱只能存放在室外。冬天氣溫零下十幾度,單體柱密封很容易被凍壞,造成經(jīng)濟損失;加之一個(gè)單體柱至少在70公斤,人工抬運很是吃力,工人勞動(dòng)強度大;液壓設備的局部劃傷及變形是單體液壓支柱常出現的問(wèn)題,所以在搬運過(guò)程中需要非常小心謹慎。
為了能夠解決這個(gè)一多年來(lái)存在的問(wèn)題,該廠(chǎng)針對廠(chǎng)房具體情況,設計制作了三維機械手,并在廠(chǎng)房?jì)燃痈吡藛误w柱擺放貨架,利用機械手的起吊、搬運功能,將單體柱吊到貨架上,并依次擺放整齊,徹方便取用。
該機械手以11#工字鋼作為立柱,在廢舊液壓柱外加焊工字鋼及工字鋼梁作為機械手的旋轉結構;梁上安裝電葫蘆滑道及電葫蘆,并安裝操作控制手柄。由兩人操作,一人控制操作手柄負責起吊、移動(dòng)單體柱,一人扶柱,兩人共同協(xié)作,將單體柱運至需要位置。
機械手的設計使用,不僅使單體柱能夠冬天“進(jìn)屋取暖”,避免受凍損壞,而且大大減少了工人勞動(dòng)強度,提高了工作效率,提高了作業(yè)安全系數,使機分廠(chǎng)標準化管理提高到一個(gè)新水平。
瓦斯排放“風(fēng)動(dòng)化”
發(fā)展需要創(chuàng )新,創(chuàng )新需要合作。風(fēng)動(dòng)小風(fēng)機就是該礦業(yè)務(wù)科室和基層隊組合作的結果。目前由該礦通風(fēng)科和掘進(jìn)三隊共同研制的鉆場(chǎng)排放瓦斯風(fēng)機在井下投入運行,消除了鉆場(chǎng)瓦斯排放不暢、容易造成瓦斯積聚的安全隱患。
該礦7607回風(fēng)巷因巷道瓦斯涌出量大、回風(fēng)流瓦斯含量高,深度為4米的瓦斯鉆場(chǎng)單純依靠風(fēng)簾排除瓦斯比較困難,容易造成瓦斯積聚,存在比較大的安全隱患。為此,該礦把難題當課題,運用電風(fēng)扇原理,將廢舊幫錨桿、風(fēng)葉等進(jìn)行回收復用,自行設計、加工制作了鉆場(chǎng)排放瓦斯風(fēng)機。這種自制風(fēng)機由四部分組成,分別是鋼性框架、幫錨桿鉆機、風(fēng)葉還有600風(fēng)筒。它是采用井下壓風(fēng)作為動(dòng)力,驅動(dòng)幫錨桿鉆機轉動(dòng),然后由幫錨桿鉆機帶動(dòng)風(fēng)葉轉動(dòng),產(chǎn)生風(fēng)力,吹除鉆場(chǎng)內瓦斯。
該風(fēng)機運用壓縮空氣作為動(dòng)力帶動(dòng)由鉆桿改造成的扇葉,把對煤墻作功變成對巷道內風(fēng)流作功,將巷道內新鮮風(fēng)流運至鉆場(chǎng)內,起到交換風(fēng)量、稀釋瓦斯的作用,同時(shí)避免了采用電動(dòng)設備帶來(lái)的一系列管理問(wèn)題。風(fēng)動(dòng)風(fēng)機在該礦7607回風(fēng)巷鉆場(chǎng)投入使用后,鉆場(chǎng)內的瓦斯濃度由原來(lái)的1.0%降低到0.5%,實(shí)現了簡(jiǎn)便排放瓦斯目的,有效消除了瓦斯積聚產(chǎn)生的安全隱患。
(文 史文晉)
責任編輯:韓鵬飛
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