來(lái)源: 本站 時(shí)間:2015-04-02 15:35:11
李村煤礦突出強化瓦斯治理工作,并結合自身礦井的瓦斯特征,細心專(zhuān)研,研發(fā)出抽采鉆孔全程下篩管及帶壓封孔技術(shù)。通過(guò)這一新技術(shù)的推廣應用,單孔抽采濃度最高達到98%,使該礦瓦斯抽采水平又邁上了一個(gè)新的臺階。
李村礦屬于高瓦斯礦井,在鉆孔施工過(guò)程中,由于存在大量不同程度的塌孔現象,導致鉆孔抽采濃度和純量較低,瓦斯抽采效果較差。面對此項難題,該礦組織相關(guān)的技術(shù)人員變問(wèn)題為課題,通過(guò)認真鉆研思考,最終采用全程下篩管及帶壓封孔技術(shù)。該全程下篩管利用篩管在煤層中形成骨架支撐作用,解決鉆孔塌孔造成抽采堵塞的問(wèn)題,盡可能延長(cháng)鉆孔抽采時(shí)間。改進(jìn)的一體襄袋式帶壓封孔工藝,解決了從煤墻裂縫漏氣的問(wèn)題,提高鉆孔的氣密性,一次注漿完成封孔,縮短了鉆孔封孔時(shí)間,提高了封孔效率。新技術(shù)的應用,大大提高了封孔質(zhì)量和鉆孔的抽采濃度、抽采量。目前,該礦下篩管下入全孔深可以達到90%以上,下放成功率達90%以上,鉆孔總體平均瓦斯濃度較普通孔提高了32.5%,總管抽采濃度提升了4至5倍。
目前,該技術(shù)已在李村礦全面推廣,為礦井瓦斯抽采提供了有力技術(shù)保障,在同類(lèi)型礦井中具有廣泛的應用前景。
(文 郭瑞)
責任編輯:韓鵬飛
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