來(lái)源: 本站 時(shí)間:2014-11-20 10:22:15
為了進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,漳村礦對選煤廠(chǎng)末煤離心機進(jìn)行防跑粗入料改造,有效降低了成本消耗,節約了資源,生產(chǎn)效率大幅度提升。
漳村礦選煤廠(chǎng)的生產(chǎn)工藝是塊煤重介—末煤螺旋分選—煤泥浮選—尾煤壓濾回收聯(lián)合工藝。離心機的工作原理就是1.5-0.15毫米級物料通過(guò)入料口,經(jīng)分配盤(pán)進(jìn)入篩籃,與蝸輪刮刀之間的空間。在離心機的作用下,水和部分小顆粒煤作為離心液透過(guò)物料層,穿過(guò)篩籃,再通過(guò)設計在機器兩側的排液管排出機外。因為渦輪刮刀和篩籃之間存在轉速差,篩籃內側的煤粒就被渦輪刮刀從篩籃上刮下,落入機器下方的出口溜槽中,作為脫水產(chǎn)品排出機外。末煤離心機在生產(chǎn)運行中,由于入料管角度偏差,物料對鐘形罩、篩籃出口閥沖擊加大,部件磨損嚴重,時(shí)常發(fā)生離心機跑粗,離心液質(zhì)量下降,嚴重影響洗選工藝安全運行。為了改變這一現狀,該礦把入料管材質(zhì)由普通鋼材改成鑄鋼,管的厚度由原來(lái)的8毫米增至30毫米,調整了入料角度,減小入料管與篩籃之間的間隙,防止物料中的大顆粒流入離心液槽。
改造后運行半年以來(lái),沒(méi)有發(fā)生過(guò)跑粗現象,工藝更加優(yōu)化,部件磨損降低,減少了更換頻率,有效降低了成本。
(文 李偉 常榮)
責任編輯:韓鵬飛
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