來(lái)源: 本站 時(shí)間:2021-08-24 08:52:20
今年以來(lái),郭莊煤業(yè)深入落實(shí)集團精益化管理的相關(guān)要求,從生產(chǎn)現場(chǎng)基礎管理(整理、整頓、清掃)著(zhù)手,強化現場(chǎng)精益管理核心——清掃,最大程度降低設備事故,提高生產(chǎn)效率。
為提高精益化管理水平,在清掃工作開(kāi)展之初,該公司邀請北京化工大學(xué)姚水洪副教授對公司科隊級以上干部進(jìn)行了精益管理培訓,結合公司自身生產(chǎn)管理工作實(shí)際,逐步推行現場(chǎng)精益化管理。該公司成立由領(lǐng)導班子牽頭的推進(jìn)組,制定現場(chǎng)管理實(shí)施方案、標準、流程圖等,明確具體責任,鼓勵全員參與設備清掃維護,推行崗位工參與檢修工作。
現場(chǎng)精益管理工作的開(kāi)展,以涉及機電設備管理工作較多的供電科為試點(diǎn),強化大型設備、固定場(chǎng)所的清掃過(guò)程,數次案例證明了清掃的重要性,有效降低了事故率,提高了安全生產(chǎn)效率。
在清掃過(guò)程中發(fā)現設備異常,及時(shí)消除隱患。以局扇清掃為例,崗位工在清掃中發(fā)現開(kāi)關(guān)觀(guān)察窗出現霧氣和后側溫度升高的現象,超前預判局部通風(fēng)機開(kāi)關(guān)隔離出現故障,并及時(shí)對開(kāi)關(guān)隔離進(jìn)行更換,確保了局扇正常運行,避免了多次無(wú)計劃停風(fēng)、切換事故。在清掃過(guò)程中發(fā)現設備震動(dòng)異常,以主扇清掃為例,崗位工在清掃時(shí)發(fā)現風(fēng)葉盤(pán)動(dòng)不靈活,通過(guò)排查最終定性為主扇電機軸承問(wèn)題所致,及時(shí)對主扇進(jìn)行檢修更換軸承,避免了在運行中因軸承問(wèn)題而導致的主扇無(wú)計劃停風(fēng)事故。在清掃過(guò)程中發(fā)現設備聲音異常,針對以往崗位工通過(guò)常規清掃不能有效預判軸承運行異常的情況,通過(guò)加強清掃工作并創(chuàng )新制作了可遠距離監聽(tīng)設備的“聽(tīng)音棒”(用長(cháng)1000mm,直徑6mm的鋼筋制作一根探針,尾部配有一個(gè)球形物能與耳朵密切貼合),利用金屬傳聲原理判斷軸承、變速箱聲音,發(fā)現設備聲音異常,及時(shí)消除設備隱患,保證主煤流設備能夠長(cháng)期安全穩定運行。
在現場(chǎng)精益化管理的道路上,郭莊煤業(yè)通過(guò)不斷研究、探索、實(shí)踐,解決了很多崗位現場(chǎng)的實(shí)際問(wèn)題,管理上得到了極大改善,尤其是大型固定設備現場(chǎng)推行精益化管理后,設備運行可靠性方面有了很大提高,事故從之前的每月3-4起,降低到每月1-2起,6、7月份連續兩月大型設備實(shí)現零事故。
下一步,郭莊煤業(yè)將繼續推行現場(chǎng)精益化管理工作,在夯實(shí)整理、整頓、清掃的基礎上,大力推進(jìn)清潔、素養兩項管理內容。同時(shí)堅持點(diǎn)面結合,執行好精益思想指導下的“算賬文化”相關(guān)要求,持續抓細抓實(shí)系統管理,為實(shí)現企業(yè)提質(zhì)增效提供有力支持,努力實(shí)現企業(yè)效益最大化。
(文 賈海崗 楊杰風(fēng))
責任編輯:李世臣
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