來(lái)源: 本站 時(shí)間:2018-09-18 18:27:42
郭莊煤業(yè)3309切眼位于三采區3#煤層,煤層底板等高線(xiàn)標高為+420~+490m。根據相關(guān)資料及地測部探測情況顯示, 3309切眼向前掘進(jìn)坡度達到18-20°。由于160機組的極限爬坡能力為18°。加上頂板淋水較大,若按照正常掘進(jìn)工序可能導致機組在割煤、出煤過(guò)程中,皮帶打滑,出煤困難,甚至窩機,嚴重制約著(zhù)該公司的采掘銜接。
對此,郭莊煤業(yè)經(jīng)過(guò)多次反復實(shí)踐研究,創(chuàng )新推出大坡度下山掘進(jìn)工藝改革,即割煤時(shí),只對巷道頂板往下2米進(jìn)行截割,同時(shí)工作面窩頭往外4米,留設底煤,留設底煤厚度根據前方坡度情況確定,保證窩頭往外4米基本水平;此外由于若巷道施工排距不同,幫部底角錨桿支護時(shí),要隨著(zhù)掘進(jìn)進(jìn)度逐漸進(jìn)行補打,例如當排距為0.6米時(shí),幫錨桿滯后工作面一排,臨近工作面第2、3排底板往上第2根錨桿滯后工作面3排進(jìn)行支護,底角錨桿滯后工作面7排進(jìn)行支護;此外,由于切眼皮帶沿底板安裝,坡度較大(18-20°),工作面迎頭留設有底煤,所以將機組二運皮帶更換為防滑皮帶,增大皮帶摩擦力,以此確保出煤順暢。
該工藝的創(chuàng )新推廣,可保證機組行走在一個(gè)相對較小的坡度上,有效杜絕了各類(lèi)安全隱患;同時(shí)該工藝確保了機組二運的坡度的相對減緩,縮短了出煤時(shí)間,每班可完成2排,大大提高了掘進(jìn)效率;同時(shí),錨桿支護方式及底錨桿滯后規定變更后,有利于現場(chǎng)工人操作,減少材料浪費的同時(shí),降低了崗位工勞動(dòng)強度,此外該公司采取新工藝掘進(jìn)后,材料浪費可控制在3000元以?xún)?,真正?shí)現了節支降耗。
(文 徐晨陽(yáng))
責任編輯:崔婷婷
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