來(lái)源: 本站 時(shí)間:2017-09-14 14:59:37
余吾煤業(yè)公司使用的VLD-1000型千米鉆機進(jìn)口于澳大利亞威力朗沃公司,屬于高新設備,配件昂貴,供貨周期長(cháng),嚴重制約千米鉆機的正常運轉,該公司千米鉆機隊通過(guò)前期技術(shù)攻關(guān)和現場(chǎng)實(shí)驗,逐步使千米鉆機配件走上了國產(chǎn)化的道路,鉆進(jìn)效率有了大幅提高。
改造水循環(huán)系統,省時(shí)省力。針對VLD-1000型千米鉆機在使用過(guò)程 中,由于千米鉆機水循環(huán)系統上管路連接接口多,且接口之間型號兼容性差,該公司千米鉆機將原本的銅質(zhì)Y型過(guò)濾器,改造為國產(chǎn)的直通過(guò)濾裝置,濾網(wǎng)可隨時(shí)拆卸,隨時(shí)組裝,有效縮短檢修時(shí)間且替換成本低廉。鉆機水泵共有6個(gè)閥組,屬于易損件,損壞后廠(chǎng)家建議整套更換閥組,更換時(shí),需要將水泵整體拆卸,組裝時(shí)間長(cháng),他們將閥組內彈簧進(jìn)行國產(chǎn)化改造,只需簡(jiǎn)單更換彈簧就能解決實(shí)際問(wèn)題,省時(shí)省力,節約維護時(shí)間。
改造封孔器,實(shí)現降本增效。該公司對千米鉆機的封孔器進(jìn)行了改造,原裝封孔管為進(jìn)口銅質(zhì)DN110mm×6m管材改進(jìn)為鋼制DN108mm×2.5m管材,解決了打鉆過(guò)程中漏氣、漏水的問(wèn)題,減少了噴孔現象的發(fā)生,提高了打鉆的成孔率。同時(shí),降本增效顯著(zhù),進(jìn)口封孔管1896澳元/根,折合人民幣1896×6.53=12381元/根;每孔使用1根,成本為12381元。國產(chǎn)封孔管32元/根;每孔平均使用4根,成本為32×4=128元;每孔平均施工7天,2臺鉆機每年施工鉆孔105個(gè),僅此一項,每年節約成本為:(12381-128)×105≈128.66萬(wàn)元。
自制鉆桿打撈“神器”,保證打鉆順暢。該隊在打鉆時(shí)會(huì )出現卡鉆,抱鉆,塌孔這些打鉆異常情況,出現這些異常情況后,導致鉆桿拉拉不動(dòng),轉轉不動(dòng),致使鉆桿滯留在鉆孔內,耽誤進(jìn)尺,延誤瓦斯抽采孔的施工工期。為此,該隊對常用鉆具打撈工藝進(jìn)行對比分析,明確了采用套銑打撈工藝的可行性與實(shí)用性,根據其工藝施工要求,結合千米鉆機鉆進(jìn)系統配套鉆具的具體參數,自制了打撈工具,打撈成功率和效率都非常高。
該公司千米鉆機隊職工積極開(kāi)動(dòng)腦筋想辦法,發(fā)揮聰明才智,為鉆機進(jìn)行多項小改小革,極大地提高了鉆機的開(kāi)機率,讓千米鉆機發(fā)揮了最大的效益。
(文 楊利軍 陳曉輝)
責任編輯:郭敏
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