來(lái)源: 本站 時(shí)間:2017-08-02 15:39:34
180項目采用的殼牌氣化爐單爐日投煤量為3000噸,屬于當前全球規模最大的氣化爐。該氣化爐自動(dòng)化程度高,炭轉化率高達99%以上,氣化技術(shù)國際領(lǐng)先。但是煤基清潔能源在研究該氣化爐的過(guò)程中發(fā)現,該氣化爐的點(diǎn)火燒嘴存在一定的設計缺陷,不僅可能因點(diǎn)火燒嘴的填料盒燒穿,導致氣化爐爐壁局部過(guò)熱而受損,而且可能影響氣化爐的使用壽命,該點(diǎn)火燒嘴為氣化爐運行留下了巨大的安全隱患。
對此,煤基清潔能源公司立即成立專(zhuān)項小組,開(kāi)展技改研究工作。經(jīng)多方調查,研究人員提出將殼牌氣化爐點(diǎn)火燒嘴和開(kāi)工燒嘴同時(shí)進(jìn)行技改的想法,采用當前最為先進(jìn)的一體化燒嘴的思路。一體化燒嘴操作簡(jiǎn)單,在防燒穿方面也做了優(yōu)化,能夠滿(mǎn)足工況需求。但是,如何將一體化燒嘴與殼牌氣化爐完美結合、如何封堵燒嘴法蘭口,成為施工的難點(diǎn)。對于已經(jīng)成型的氣化爐而言,這無(wú)異于一次剖腹手術(shù),若是操作不當,將可能給氣化爐留下后遺癥。
針對此問(wèn)題,煤基清潔能源公司組織設計院、EPC等單位,科學(xué)論證,制定了詳細的改造方案,即拆除氣化爐點(diǎn)火燒嘴水冷夾套,在點(diǎn)火燒嘴法蘭口位置安裝新制水冷盤(pán),將水冷盤(pán)進(jìn)出口管道與原水冷夾套進(jìn)出口管道連接,與整體水汽系統貫通,達到冷卻目的。為達到施工效果,專(zhuān)門(mén)安排焊接技術(shù)過(guò)硬的工匠進(jìn)行操作,并全場(chǎng)監督,確保精細化作業(yè),百分之百達到氣化爐設計標準。
經(jīng)過(guò)為期10天的緊張施工,燒嘴改造工程按期完工,并通過(guò)檢驗合格。經(jīng)過(guò)改造后,氣化爐點(diǎn)火操作更加方便,消除了潛在隱患,也延長(cháng)了氣化爐的使用壽命。
本次改造工程的成功,標志著(zhù)煤基清潔能源公司又一次成功突破技術(shù)難題,證明了該公司在殼牌氣化爐研究方面已達到了相當高的一個(gè)標準,也為氣化爐高效安全穩定運行打下了扎實(shí)基礎。
(文 申軼偉 李俊剛)
責任編輯:郝佳麗
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