來(lái)源: 本站 時(shí)間:2017-03-09 09:12:46
五陽(yáng)礦將穩產(chǎn)高產(chǎn)作為礦井安全生產(chǎn)主線(xiàn),精耕細作,制定措施,通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)組織,優(yōu)化生產(chǎn)工序,優(yōu)化采煤工藝。
該礦優(yōu)化生產(chǎn)組織,達到高產(chǎn)高效。在原“三八”制生產(chǎn)組織方式基礎上,實(shí)行“9933”制生產(chǎn)模式,即2個(gè)生產(chǎn)班各生產(chǎn)9個(gè)小時(shí),8點(diǎn)檢修班補產(chǎn)及生產(chǎn)準備、集中檢修,前3個(gè)小時(shí)生產(chǎn)或生產(chǎn)準備、后3個(gè)小時(shí)集中檢修,新模式較原模式下平均每天增加生產(chǎn)時(shí)間3.5小時(shí),有效保證了生產(chǎn)任務(wù)的完成。
該礦優(yōu)化生產(chǎn)工序,提升回采效率。結合集約高效生產(chǎn)組織模式的要求及回采工作面現場(chǎng)實(shí)際情況,實(shí)行動(dòng)態(tài)交接班,煤粉在生產(chǎn)過(guò)程中隨架沖洗,質(zhì)量驗收員不停機高效驗收,實(shí)現了工作面不停機交接班,每班減少停機時(shí)間30分鐘;端頭、尾需停機作業(yè)工序在主線(xiàn)停機時(shí)準備,每個(gè)循環(huán)時(shí)間減少30分鐘;轉載機機頭至電氣列車(chē)末距離增加至50米,減少一半走電氣列車(chē)次數,有效提升了工作面回采效率。
該礦改進(jìn)工作面設計,提高資源回收率。優(yōu)化設計了7800刀把工作面,首次提出并設計了3切眼的刀把工作面,緩解了該礦采掘銜接緊張的局面;對工作面端尾支護工藝進(jìn)行了優(yōu)化,由原來(lái)端尾10架“鋪設金屬網(wǎng)+大板”維護端尾頂板,優(yōu)化為“鋪設金屬網(wǎng)+聯(lián)鋼絲繩”維護端尾頂板,使得每推進(jìn)一個(gè)循環(huán)縮短端尾支護時(shí)間約20分鐘,圓班提高產(chǎn)量近千噸。
(文 楊沛)
責任編輯:王敏
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